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旋流内循环厌氧_A_2_O处理玉米淀粉废水_董春艳

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文档简介:

淀粉废水中含有大量的有机污染物,可生化性好,宜采用厌氧和好氧方法处理。河北省某食品公司玉米淀粉的生产能力为120kt·a-1,同时还有50kt·a-1糖的生产线,所产生的废水主要来源于玉米清洗输送浸泡、纤维脱水、浮选浓缩、蛋白压滤等工段,其中浮选浓缩工段排水量最大,一般占总水量的60%~70%,COD在12~15g·L-1(含少量浸泡水);其它工段用水基本实现闭路循环。车间使用清水的工段主要是淀粉洗涤,其它工序则均用工艺水。目前浸泡水不进入污水处理系统,一般情况下进行回收提取菲町、植酸或制作玉米浆。制糖生产线的废水主要来自于离子交换柱产生的废水[1-2]。配套的废水处理工程采用旋流内循环(EIC)厌氧-A2/O工艺。1设计数据根据该公司多年来实际运行检测数据,工程设计水体积流量1200m3·d-1。进、出水水质指标根据建设单位提供的多年来监测数据、相关同类行业的监测数据及GB8978-1996一级标准确定,如表1[3-4]。2工艺设计2.1工艺流程废水处理工艺流程见图1。废水经机械格栅去除大颗粒杂质后,自流进入集水井,然后由提升泵泵入初沉池。废水中不溶性蛋白质和淀粉等悬浮物沉淀,沉淀物经过脱水可生产出蛋白粉,蛋白质的质量分数约60%[1,5]。初沉池的上清液自流进入水解酸化池,水质均匀并预酸化,主要是大分子物质降解呈小分子物质,以利于后续工艺的处理并确保其去除率,同时完成氨化反应,降低pH对EIC厌氧反应器的冲击。水解酸化池的出水经提升泵提升进入EIC厌氧反应器中,利用EIC厌氧反应器中的高含量厌氧污泥颗粒分解去除污染物,采用内循环回流的方法用出水碱度调节pH。该厌氧反应过程将大部分的有机物分解去除,厌氧产生的甲烷收集净化后可以作为能源供生产、生活使用。EIC厌氧反应器出水自流进入A2/O生化反应池,依次经过厌氧区(A1区)、缺氧区(A2区)和好氧区(O区),并通过内部的回流实现氮、磷的去除。废水进入O区,在硝化细菌的作旋流内循环厌氧-A2/O处理玉米淀粉废水董春艳1,张尊举2,戴秋香2(1.河北建材职业技术学院建筑材料系环化教研室,河北秦皇岛066004;2.中国环境管理干部学院实验中心,河北秦皇岛066004)摘要:根据玉米淀粉废水的水质特性,工程采用旋流内循环厌氧-A2/O工艺处理玉米淀粉废水。实际运行结果表明,旋流内循环厌氧-A2/O组合工艺成熟可靠,处理

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