氧化铝厂生产污水站存在的问题及建议
- 海之魂
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2020-01-20 10:50:06
文档简介:
总第!#期$$%年第#期安徽化工尘污染,一举两得。实际运行表明,浸取釜中通人空气后反应速度加快,除杂后系统稳定,而且还可节约氧化剂约!#,收到意想不到的效果。($)尾气在浸取釜中的分布方式。为了使尾气被溶液很好地吸收,我们设计了一种气体分布器:用约%&&长的不锈钢管弯成弧状’直径比反应釜略小(,一端电焊封死,一端做成螺纹易拆卸结构(便于气孔堵塞时清理),中部与弧形管垂直。装一立管与风机相连作进气管,在弧形管内圈等间距地打一些小孔,在浸取釜底部均布三个这样的气体分布器。分布器上的小孔孔径很关键,若太大尾气易形成大气泡直接从溶液中逸出,起不到应有作用;若太小又易被料渣或尘粒堵塞。经反复实践,孔径!&&为最佳尺寸。分布器安装在搅拌浆下约!$$&&处,这样高速喷出的气流被搅拌浆打碎,与溶液充分混合,达到除尘和强化浸取的目的。$))结论对原工艺进行优化后,不仅提高了产品质量和得率,强化浸取操作,而且治理了粉尘污染,保护了环境。实践证明,优化工艺设计合理,构思巧妙,具有明显的经济和社会效益。参考文献*+,邓忠等-化学工程师简明手册。机械工业出版社,+..!*/,任鸿九等-有色金属提取冶金手册’0(-北京:冶金工业出版社,/*$,天津化工研究院等-无机盐工业手册’/(-北京:化学工业出版社,+..1*2,丁绪淮等-工业结晶,化学工业出版社,+.!%!山西铝厂生产污水站于+..2年!月建成,+..%年$月正式投运,往厂区供水,至今比较正常,除作补充水外,还代替部分新水,为全厂的生产、节水做出了贡献。+))设计工艺流程及设计参数图+))工艺流程设计处理水量:/&$34碱度:$&5637进水悬浮物(88):2&539/))污水来源及水质分析数据氧化铝厂的生产污水主要来自冲洗地坪,部分设备冷却水,水槽溢流,少部分生活污水,事故时物料外排,同时还有热电分厂的设备冷却水,循环水池溢流,排污化学再生废水等。水质分析见表+。表+))水质分析表(平均值)表/))一台泵、二台泵沉淀池主要数据注:一台泵取水量为.:++&$34,二台泵取水量为+1:/&$34。$))有关数据的相关关系由于排水受生产稳定与否影响很大,从化验室平时监测的数据直接描点,点子很乱,相关性很差,就是说废氧化铝厂生产污水站存在的问题及建议杜竹兰(山西铝厂水电分厂,河津2$$)摘要针对氧化铝厂排出废水的特点,对一级沉淀处理过程进行分析,并提出建议。关键词沉淀铝离子水处理!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%#总第!#期$$%年第#期安徽化工图!月平均#$%&’()相关曲线水中的成份变化很快,于是我们将数据归纳整理后,画出如图*、(、+、!、,关系曲线。+-沉淀过程的初步分析+./水处理理论#&!&!加药沉淀主要是针对水中的胶体物质,药剂通常称作混凝剂,对无机混凝剂而言混凝沉淀的机理是:药剂加入水中后,压缩胶体粒子的双电层结构,供其粒子间的排斥能减少,吸附能增加而结合在一起,形成大颗粒后沉淀下来,如果药剂投量过大,反而后造成胶体粒子重新稳定,变成了分散体系,不利于沉淀。就是说:投加药剂量有一个高效范围。#&!&在’()%&*时+以铝盐为混凝剂,在水中离解后,以,-%.为主要形式存在,当’(/0时,在水中以高聚合度低电荷的,-(1()#2为主要形式,起凝聚作用的是离解中间产物2聚羟基铝铬离子(,-!%(1()*.%#)
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