浅谈焦炉废水零排放_王红霞
- 安之
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2020-01-26 17:53:25
文档简介:
中国新技术新产品2010NO.19ChinaNewTechnologiesandProducts生态与环境工程中国新技术新产品浅谈焦炉废水零排放王红霞(邯郸市环境保护研究所,河北邯郸056002)前言目前焦化废水是一般公认的比较难处理达标的废水,焦化废水成分复杂,毒性大。眼前实现焦炉废水零排放的方法可分两类,一是对废水进行处理,处理后全部回用或排放。二是采用无废水产生的炼焦工艺。让焦炉实现零排放是世界各国积极研究的课题,当今已开发了多种实用方法,并广泛采用高新技术,相信不久即可进入成熟期,全球的关注与不懈的研究,定可实现对焦炉及焦化废水全部低费用、零排放的需求。1焦炉废水处理法1.1焦炉废水处理改进法此法是针对原有使用湿法熄焦,生化处理装置处理效果较差,经改进后使处理能力有所提高的方法,主要工艺过程:生化法→改进法→A/0或A2/0,以上工艺特别需要作好生化前的预处理,生化要求废水中的氨氮在150mg/l以下,以求有一个好的生化处理结果。该法适合用湿法熄焦除尘,目的是利于回用。1.2焦炉废水采用生化法污水处理后指标为:CODcr250-300mg/l,酚0.5mg/l,油5mg/l,CN-0.5mg/l,氨氮15mg/l以下。处理后除CODcr在250mg/l,其他指标均达到废水一级排放标准,可全部作熄焦补充水等用途,水量基本持平。此法需要的生化反应池,二沉池,回流泵,大大减小,节省了投资,降低了运行成本,达到零排放。对采用干法熄焦的焦炉要达到废水零排放必须另寻新的出路[1]。那就是采用消除废水和不产生废水的工艺。1.3焦炉废水趋零排放的现实性从焦炉废水趋零排放的实例看,河北某地焦炉实现焦炉废水循环并不向系统外排放,还要补充4吨/d清水以维持系统水平衡,无须建生化设施[2]。与山西某焦炉同类型、工艺相同,却要向系统外排放240m3/d含氨废水,需建生化处理设施。经考查其原因,不同之处在于前者为外购洗精煤,经堆放蒸发后含水率在8%左右,而后者为自备洗精煤焦煤含水率13-14%,炼焦煤中湿含水率大,蒸馏出的水分自然多,产生的焦化副产物也多。洗精煤含水量与产生的焦化剩余氨水及副产物量有关。实现焦炉废水零排放,最好是能避开对焦化循环系统剩余废水进行再处理。从以上两厂实际排水量分析要维持焦炉循环系统氨水趋零排放,应控制洗精煤湿含水率在8.5%以下。1.4降低洗精煤水分的可行性降低洗精煤水分可提高煤炭质量,这已被生产所证实,每降低焦煤(洗精煤)含水1%,可使煤炭的应用基低位热值增加70-95kca/kg,对炼焦用煤进行干燥预热、能使炼焦周期缩短1/3,焦炉生产能力提高5%,某焦化厂因炼焦煤中掺入的浮选精煤水分过高,致使炉前捣固煤饼倒塌,消烟除尘设施失效。焦煤经干燥,入炉煤的水分由17%降至12%,每年节约煤气771万m3,增效益231.3万元/年[3]。焦炉煤饼倒塌率由3%减少到1%,多产焦碳6495t/年,增效益344万元。由于水分的预先脱除和炼焦时间缩短,使焦炭的强度和灰份得到改善,低质煤炼出高质量的焦炭,煤的结焦性、密度增加,煤炭干燥技术能提高经济效益和产品质量[4],也有利于减少焦炉废水量。1.5焦炉废水趋零排放分析从许多焦化厂废水的排水量分析,可以看出随着吨焦废水排放量的增加,虽然吨废水污染物浓度低了,但吨焦污染物排放总量在增加。有些单位靠大量稀释水来降低污染物排放浓度,显然不可取,因为污染物排放总量一点也没减少,反而有所增加。废水实现零排放是节约资源和减少污染的最佳选择。入炉焦煤(洗精煤)的干燥在焦炉废水趋零排放过程中占重要作用:炼焦用煤一般都经过洗选,常规炼焦时,装炉煤水分控制在10%左右,炼焦煤中的化合水约占2%,湿含水8%,化合水、洗氨冷凝水趋于定值,只有湿含水容易去除。这部分附着水在炼焦过程中挥发逸出;同时煤料受热裂解,又析出化合水。这些水蒸气随荒煤气一起从焦炉引出,经初冷器冷却形成冷凝水,称剩余氨水,含有高浓度的氨、酚、氰、硫化物及油类等,这是焦化工业要治理的主要污水。若入炉炼焦煤经过煤干燥或预热煤工艺,则产生的水量会显著减少。不产生污水是实现焦化污水零排放的根本出路。处理是不得已而为之,不产生才是上策。2焦炉无废水排放法2.1消灭焦炉污水的方法利用热量(最好利用余热)将剩余废水全部蒸发掉,利用高温喷雾干燥塔使烟道气与废水在雾化状态下反应,废水全部汽化,少量浓缩废水焚烧分解[5];利用燃烧点火器点燃粗煤气同时将焦炉烟尘引入燃烧室燃之,消烟除尘效果很好,将燃尽之高温烟气辅以稀氨水喷淋除尘,则高温下稀氨水大部分将被蒸发成为水蒸气,所剩氨水也降低了处理的难度,可以生化处理,也可以循环使用。山东莱钢利用焦化废水治理热电厂锅炉烟气脱硫除尘工程,并将其全部蒸干,剩余少部分烧掉,实现烟气脱硫除尘、焦化废水零排放,一举二得。2.2采
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