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混凝预处理_UASB_ABR_A_O_气浮工艺处理原料药废水_王白杨

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制药废水是一类成分复杂,毒性大,色度高,含难生物处理的高浓度有机废水,是较难处理的工业废水之一[1]。江西某制药厂是一家从事生产化学药品为主的国有企业,主要生产硫酸小诺霉素、硫酸庆大霉素等原料药及各类制剂产品,经济效益显著,是医药行业的重点企业。由于原废水处理工艺选择不合理,出水难于达标。为此决定在充分利用原废水处理设施的基础上进行改造,处理后出水要求符合污水综合排放标准(GB8978-1996)二级排放标准。1工程概况1.1水质分析公司主要生产棒酸、硫酸小诺霉素、硫酸庆大霉素等原料药。生产过程中产生一定量的废水,主要来源于高浓度发酵罐滤液和低浓度洗涤、冲地水。发酵滤液成分复杂,有机物浓度、悬浮物浓度和NH3-N浓度较高。带有颜色和刺激性气味。废水周期性排放,水质波动较大。高浓度废水排放量300m3·d-1,低浓度废水排放量1200m3·d-1。废水的各种有机物含量和悬浮物浓度都较高,废水B/C比约为0.4,可生化性较好。因此采用混凝预处理+上流式厌氧反应器(UASB)+厌氧折流板反应器(ABR)+A/O池+气浮工艺进行处理。废水水质和排放标准见表1。1.2原处理工艺存在问题原废水处理工艺流程见图1。原处理工艺经过几年的运行,由于部分生产废水浓度很高以及工艺选择不合理,出水难于达标。主要存在的问题有:(1)硫酸小诺霉素、硫酸庆大霉素生产废水属高浓度有机废水,其特点是废水SS含量高而且含有一定量的溶酶,对生物有抑制作用,没有对其进行预处理,直接进入水解酸化池后和低浓度废水混合,严重影响微生物的活性,处理效率低。表1废水水质及排放标准Tab.1Wastewaterqualityanddischargestandard项目COD/mg·L-1BOD5/mg·L-1ρ(NH3-N)/mg·L-1ρ(SS)/mg·L-1pH浓废水淡废水排放标准10000~250001000~12003004000~12000300~500100150~35030~40808000~10000200~4001504~85~76~9混凝预处理+UASB+ABR+A/O+气浮工艺处理原料药废水王白杨,龚小明,陈利(南昌大学环境与化学工程学院,江西南昌330031)摘要:针对原料药废水的有机污染物和悬浮物浓度都较高的水质,部分车间的COD高达25000mg·L-1,ρ(SS)高达10000mg·L-1的特点,采用混凝预处理+上流式厌氧污泥反应器(UASB)+厌氧折流板反应器(ABR)+A/O池+气浮处理工艺对江西某制药有限责任公司废水进行了处理。系统运行结果表明:其出水各项指标均达到国标《污水综合排放标准》二级排放标准,取得了良好的环境和经济效益。关键词:原料药废水;上流式厌氧污泥反应器(UASB);厌氧折流板反应器(ABR);A/O池中图分类号:X787文献标识码:B文章编号:1000-3770(2011)02-0121-003收稿日期:2010-04-21作者简介:王白杨(1964-),男,教授,硕士生导师,主要从事废水处理及资源化技术研究;联系电话:13330063799;E-mail:wbynet@yahoo.com联系作者:龚小明,硕士研究生;联系电话:13870801752;E-mail:273832013@qq.com图1原处理工艺流程Fig.1Flowchartofformerwastewatertreatmentprocess����������������������������������������第37卷第2期2011年2月水处理技术TECHNOLOGYOFWATERTREATMENTVol.37No.2Feb.,2011121DOI:10.16796/j.cnki.1000-3770.2011.02.032(2)高浓度废水为间歇性排放,排放时间一般每天上午8点到11点,约3h,由于调节池容积过小,没有起到调节水质水量的作用,对后续好氧工艺负荷冲击较大。2废水处理试验根据原处理工艺存在的问题,在实验室对高浓度废水进行了加药种类和加药量试验,确定了合理的加药种类和加药量,并对废水进行了厌氧和好氧试验研究。2.1加药种类和加药量的确定根据高浓度废水特点,分别采用PAM、PAC以及FeCl3作为絮凝剂,由于悬浮物浓度很高,主要考察加药后固液分离的效果。投加PAM后,悬浮物和水分离效果良好,上清液清澈透明,形成矾花密实,容易脱水,分别投加PAC和FeCl3,2种效果都比较差,泥水难于分离,投加PAM+PAC,和单独投加PAM的效果差不多,从节约成本来看,选择PAM作絮凝剂。将PAM配成质量比为1:1000的浓液投入废水中,当加药量达到30mg·L-1时,泥水分离效果较好,SS去除率达95%以上,COD去除率达50%,随着加药量的增加,去除率增

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