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贵港电厂二期锅炉补给水处理系统扩建设计优化_肖建群

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文档简介:

贵港电厂二期锅炉补给水处理系统扩建设计优化DesignOptimizationofBoilerSupplyWaterTreatmentSystemintheSecondStageProjectofGuigangPowerPlant肖建群XiaoJian-qun(广东省电力设计研究院,广东广州510663)摘要:在贵港电厂锅炉补给水处理系统一期工程的设计时就已考虑其二期工程扩建后的供水问题。文章从锅炉补给水量、水汽损失、设计系统出力、出水质量及除盐水箱容积等方面对原设计进行了验证,证明原设计能满足二期扩建后的整个电厂机组的锅炉补给水。此外,还提出了对原设计进行修改的一个优化方案:将一期工程设计的除盐水泵1改为变频泵,设置回流阀。进行这一改造后,在不影响机组正常供水的情况下可有效节能。关键词:锅炉补给水处理系统;系统扩建;设计验证;设计优化中图分类号:TK227.8文献标识码:B文章编号:1671-8380(2008)05-0034-021概述贵港电厂位于广西贵港市港北区武乐乡,一期工程建设2×600MW超临界燃煤发电机组,已于2007年6月建成投产,二期工程设计装机容量为2×1000MW超超临界燃煤发电机组。2×600MW机组的锅炉最大连续蒸发量为1913t/h,2×1000MW机组的锅炉最大连续蒸发量为3033t/h。一期1号、2号机组的锅炉补给水处理系统已按2×600MW+2×1000MW机组用水量一起考虑,水处理厂房一次建成,并预留了二期3号、4号机组设备的扩建位置。扩建后2×600MW+2×1000MW机组系统主要设备有:5×85m3/h超滤成套装置;5×DN3200活性炭过滤器;3列一级除盐单元(每列包括:1×DN2800逆流再生阳离子交换器+1×DN2000除二氧化碳器及配套中间水箱和中间水泵+1×DN2800逆流再生阴离子交换器);3×DN2200混合离子交换器;3×3000m3除盐水箱;2×120m3/h除盐水泵1(变频泵);1×550m3/h除盐水泵2。本文从扩建设备后系统的流程、出力、出水质量、除盐水箱总容积、除盐水泵总流量等方面,验证能否满足2×600MW+2×1000MW机组的需要,并对原系统设计提出一些建设性整改优化方案。2系统验证2.1系统流程验证二期水源与一期相同,采用郁江水,该水质的含盐量一般稳定在170mg/L左右,总硬度及总碱度也比较稳定,分别在2.6mmol/L及2.2mmol/L左右,硅的含量一年四季有些偏高。根据收集到的水质资料分析,郁江水的水质变化趋势不明显,但悬浮物的含量在丰水期与枯水期差别较大。因此,一期1号、2号机组建设时确定的锅炉补给水处理系统流程(澄清过滤清水※清水箱※超滤装置※超滤产水箱※活性炭过滤器※无顶压逆流再生阳离子交换器※除CO2器※中间水箱※无顶压逆流再生阴离子交换器※混合离子交换器※内置浮顶式除盐水箱※主厂房)是合理的。2.2系统出力验证2.2.1水汽损失及锅炉补给水量2×600MW和2×1000MW机组各项水汽损失及锅炉补给水量见表1。表12×600MW和2×1000MW机组各项水汽损失及锅炉补给水量数据表t/h项目名称正常水汽循环损失锅炉吹灰用蒸汽损失闭式循环冷却水损失真空泵水封消耗及其它水耗凝结水精处理再生用水损失总计正常锅炉补给水量2×600MW机组1913×1.5%×2=57.45×2=10530×0.5%×2=65.5×2=116×2=1296.42×1000MW机组3033×1%×2=60.65×2=102600×0.3%×2=165.5×2=119×2=18115.6收稿日期:2008-09-1234广西电力2008年第5期DOI:10.16427/j.cnki.issn1671-8380.2008.05.013由表1可知,2×600MW+2×1000MW机组正常锅炉补给水量为96.4+115.6=212(t/h)。2.2.2系统设计出力按DL/T5068-2006《火力发电厂化学设计技术规程》规定,上述工艺流程的锅炉补给水处理系统正常出力和最大出力分别为:①系统正常出力时,Q正常=212×1.08=229(t/h)(自用水率为8%)。②系统最大出力时,考虑7d存满3个3000m3除盐水箱所需的出力Q贮存=9000÷(7×24)=54t/h,Q最大=Q正常+Q贮存=229+54=283(t/h)。2.2.3出力验证5套超滤装置和3套除盐系统全部运行时,考虑阳阴床一天再生一次,全系统的最大出力可达350t/h,水量平衡图如图1所示。图15套超滤装置和3套除盐系统全部运行时的水力平衡图根据图1可知,当5套超滤装置全部运行时,此时水处理系统出力最大,可达350t/h,超过要求的设计最大出力283t/h,故扩建设备后该系统出力完全能够满足2×600MW+

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