赤霉素生产废水处理工程改造_王白杨
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2020-02-13 20:25:30
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赤霉素生产废水处理工程改造王白杨果志强凌晓赵方方(南昌大学环境与化学工程学院,南昌330031)摘要:某生物制药公司生产废水有机物浓度高,水质复杂,属难降解废水。原处理工艺对萃余液处理不够彻底,出水难以达标排放,因而对原处理工艺进行改造,即在原有构筑物基础上采用UASB+二级A/O工艺。运行结果表明:出水水质稳定,符合GB8978-1996《污水综合排放标准》的二级标准,COD去除率高于95%,ρ(氨氮)<10mg/L。关键词:生物制药;工程改造;UASB;A/ORECONSTRUCTIONOFGIBBERELLINSWASTEWATERTREATMENTPROJECTWangBaiyangGuoZhiqiangLingXiaoZhaoFangfang(CollegeofEnvironmentandChemistry,NanchangUniversity,Nanchang330031,China)Abstract:Wastewaterfromabiopharmaceuticalcompanycontaininghighconcentrationorganicsubstancesandcomplexwaterqualityisdifficulttotreat.Theoriginaltreatmentcan’tcompletelyreducetheextractionraffinateresultinginbadqualityofeffluent.Therefore,UASBanddoubleA/Oreactorsareusedtotreatthiswastewaterbasedontheoriginalstructure.Theresultshowsthatthequalityofeffluentisstableandcanmeetthesecond-orderof“theIntegratedWastewaterDischargeStandard”(GB8978-1996),CODremovalrateismorethan95%,andammoniancontentislessthan10mg/L.Keywords:bio-pharmacy;reconstructionofproject;UASB;A/O1工程概况江西某生物制药公司是全国最大的赤霉素生产企业,赤霉素生产工艺比较复杂。废水具有成分复杂、pH变化大、COD高等特点,属于难降解废水。生产的扩大增加了废水排放量,且原处理方法中萃余液的处理不彻底,导致出水不能实现稳定达标排放,因此需要对其进行工程改造。现设计水量600m3/d,各单元水量及水质指标见表1。表1各废水水质水量项目水量/(m3·d-1)ρ(COD)/(mg·L-1)ρ(BOD5)/(mg·L-1)ρ(氨氮)/(mg·L-1)ρ(SS)/(mg·L-1)萃余废水2010×104~13×1044×104~5×104500~8003×103~5×103洗膜废水200~3002000~30001000~140030~70800洗罐废水20~302×104~5×1041×104~2×104200~4001×103~4×103其他废水200~3001500~3000800~120020~404002原处理工艺及分析原工程处理能力400m3/d,采用工艺为“UASB+SBR+接触氧化”,要求出水达GB8978-1996《污水综合排放标准》二级标准,具体工艺流程见图1。图1改造前水处理工艺流程由于废水来源多、水质复杂,废水经处理后无法达设计排放标准,经分析原工艺存在的问题如下:1)生产工艺产生的萃余液为难处理废水,具有高COD(10×104~13×104mg/L),高SO2-4浓度(1.5×104~3×104mg/L),高NH+4-N含量(500~800mg/L),高SS(3000~5000mg/L),高酸度(pH=2~4)等特点,经过实际经验,此种废水直接汇入到调节池会严重影响后续处理,其中的高NH+4-N会使UASB中的厌氧污泥中毒,高SO2-4还会使硫酸盐还原菌大量繁殖,对产甲烷菌产生抑制作用[1],从02环境工程2010年6月第28卷第3期DOI:10.13205/j.hjgc.2010.03.007而影响厌氧处理效果,最后影响整个工艺的出水水质。2)随着工厂三期和四期的竣工,产生的废水量增大,超出原有SBR和接触氧化池负荷极限,导致出水无法实现稳定达标排放。3)接触氧化池内填料上生物膜已经结球,上面附着的好氧微生物数量极少,难以发挥原有作用。3改造后处理工艺流程3.1改造流程的确定1)萃余液处理成为废水处理流程的关键。首先采用生物法,即预处理+厌氧+微氧处理,稳定运行后,SO2-4和COD去除效果显著,SO2-4去
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