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污水处理厂出水氨氮超标原因分析及解决途径_管小乐

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文档简介:

190给水排水Vol.40增刊2014污水处理厂出水氨氮超标原因分析及解决途径管小乐1李生彬1聂维明2袁栖1王冰1(1兰州交通大学环境与市政工程学院,兰州730070;2兰州城投环保水务西固污水处理厂,兰州730060)摘要兰州市西固污水处理厂调试运行阶段出水氨氮超标。通过分析四种形态无机氮浓度在整个处理过程中的变化、好氧池运行操作条件和进水COD波动情况,发现好氧池硝化反应较弱,操作条件比较适宜硝化细菌的繁殖和生活,而进水COD浓度63%频次低于设计值;综合分析得到碳源不足是氨氮不达标的主要原因。采取在进水COD浓度较低时直接超越初沉池的办法补充碳源,效果较好。关键词改良型A2/O工艺氨氮碳源调试运行0引言兰州市西固污水处理厂是兰州市城区城市生活污水“全收集、全处理”项目重要组成部分,主要处理西固区的生活污水,日处理能力10万m3。该工程位于西固陈坪村,靠近黄河,对治理兰州段黄河污染起着重要作用。该污水处理厂自2012年7月开始培养活性污泥,8~10月运行调试。存在的问题:按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级B标准,出水氨氮超标。1工艺设计概况1.1工艺流程及特点该污水处理厂采用改良型A2/O工艺,工艺流程图如1。该工艺不仅结合了传统A2/O工艺的优点,同时也避免了传统A2/O工艺回流污泥携带的硝酸盐直接进入厌氧池对聚磷菌释磷产生的不利影响,并且反硝化反应消耗一定量溶解氧,创造了更严格的厌氧环境,为下一步的厌氧释磷提供了良好的条件。该工艺采用多点进水,基本保证反硝化和释磷所需的碳源。图1改良型A2/O工艺流程1.2工艺设计参数生物处理系统分为两个系列,每个系列由1座A-A2/O池组成,处理水量5万m3/d,排放标准执行GB18918—2002一级B标准。污水厂进出水主要设计指标如表1所示。表1设计进出水指标指标进水近期出水COD/mg/L400≤60BOD5/mg/L180≤20SS/mg/L200≤20NH3-N/mg/L60≤8(15)TP/mg/L5≤1注:括号外为水温>12℃时的数值;括号内指水温≤12℃时的数值。每组生化池详细设计参数为:MLSS为3500mg/L,MLVSS为2450mg/L;每座生化池有效容积26650m3;污泥负荷:以MLSS计为0.09kg-BOD5/(MLSS·d),以MLVSS计为0.137kgBOD5/(MLSS·d);剩余污泥量8.04t/d;剩余污泥体积1150m3/d;剩余污泥含水率99.7%;好氧区污泥龄23d。2工艺运行现状及分析通过接种培养法驯化活性污泥成功后,转入调试阶段。经过一段时间调试后,曝气池MLSS4600mg/L,MLVSS为2526mg/L(中位数),MLVSS/MLSS值0.55。2012年9、10月份进出水主要水质监测项目结果如表2所示,其中COD、BOD5进水波动较大,出水较稳定,偶尔不达标;SS进水大,出水DOI:10.13789/j.cnki.wwe1964.2014.0419给水排水Vol.40增刊2014191表22012年9、10月实际进出水水质项目CODBOD5SSNH3-NTP进水/mg/L168~117277~43597~11731~702.6~25.1出水/mg/L44~12017~386~12324~690.2~1.4较稳定,基本达标;氨氮出水不达标;总磷进水波动大,出水较稳定,达到排放标准。由于污水厂运行是多方面因素综合作用的结果,为了找出出水氨氮不达标原因,首先对氨氮去除效果及氨氮变化过程进行分析。2.1氨氮去除效果及过程分析工艺对氨氮的去除效果如图2所示,图22012年9、10月份氨氮去除效果从图2可以看出进水氨氮浓度不高,去除效果不佳,从第47天开始,氨氮去除率稳定地保持为正数,但仍未达排放标准。为分析氨氮不达标原因,从2012年11月2日分别定时采取进水口、缺氧末端、好氧末端、出水口的水样,测定各点总氮、氨氮、硝酸根、亚硝酸盐氮浓度。从图3可以看出,总氮、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮在厌氧和缺氧阶段,都得到了很大去除。氨氮在此过程的降低是由于细菌增殖而将氨氮转化为细胞物质[1],其去除率达26%。而在二沉池,总氮和氨氮的含量较好氧池均有所上升,极有可能是二沉池的一些活性污泥死亡,被其他细菌分解。2.2好氧池运行分析硝化反应主要发生在好氧池,而硝化菌在好氧生化系统中处于绝对的劣势:与异养菌的竞争能力和耐冲击能力较弱[2]、对水温和DO有较高要求。只要其中某些指标波动,都有可能引起硝化反应效果波动。其中对9、10月份关键指标DO、操作温度图3系统中总氮、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮浓度的变化图42012年9、10月好氧池DO、温度图52012年9、10月进水COD浓度统计如图4所示。由图4可以看出,溶解

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