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洋茉莉醛香料废水处理工程_林衍

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文档简介:

世界上合成香料的品种已有5000多种,常用400余种,合成香料工业已成为现代精细化工领域的一个重要组成部分[1]。我国生产的合成香料中,洋茉莉醛等品种在世界上占有很重要的地位。目前,国内大型香精香料生产企业近600家,香精香料的年产量1.4×105吨,其中香料的年产量大约为7.0×104吨,香料中洋茉莉醛占较大部分[2]。香料生产过程中产生污染物浓度相当高的废水和反应残留物(COD高达105~106mg/L),是较难处理的废水之一,单一处理工艺很难达到排放要求,因此香料废水的处理大多采用A/O组合工艺[3-5]。重庆某香料生产公司的产品以洋茉莉醛为主,同时生产香樟油、香茅油、柠檬酸、桉叶醇及红桔柚等。其生产废水采用混凝气浮-两相厌氧-SBR的组合工艺进行处理,处理后出水COD平均在300mg/L左右,不能达到污水综合排放标准(GB8978-1996)的一级标准。另外,由于公司所在地处于风景名胜区和排放口处于水源保护区,废水也不能外排,只能回用。因此,必须对其废水处理工艺进行改造以达到回用不外排的目的。香料废水处理后回用,工艺中采用了铁屑内电解、膜分离工艺等单元。1设计水量水质及出水水质要求该公司废水主要为洋茉莉醛生产废水,废水水量比较稳定为10m3/d,其设计进水水质和回用水标准:城市污水再生利用城市杂用水水质标准(GB/T18920-2002)见表1。2工艺流程2.1原工艺流程原废水处理工艺流程见图1,出水COD平均在300mg/L左右,高于GB8978-1996一级排放标准。要达到回用水标准,考虑了以下几个问题:(1)原处理线路采用了70m3/d的泉水来稀释原水,使排放水量增加,单靠回用于绿化等无法完全消耗掉。为此改为原水第一次进处理线时用70m3/d的泉水稀释,以后直接用SBR处理后的出水回流稀释,长期循环��������UASBSBRNaOH��(70m3/d)����������������10m3/d图1原废水处理工艺流程图Fig.1Theprimaryprocessofwastewatertreatment洋茉莉醛香料废水处理工程林衍,刘立恒(重庆大学资源及环境科学学院,重庆400044)摘要:针对洋茉莉醛生产废水的水质特点以及原处理工艺:混凝气浮-两相厌氧-SBR的不足,增设了铁屑内电解和膜分离处理单元,混凝气浮改为混凝沉淀,构成了铁屑内电解-混凝沉淀-两相厌氧-SBR-膜处理相结合的处理工艺。运行结果表明,出水达到了城市杂用水水质标准,且具有处理效果稳定、水力负荷高以及操作简便等优点。关键词:洋茉莉醛废水;铁屑内电解;膜分离中图分类号:X703.1文献标识码:B文章编号:1000-3770(2007)-089-03收稿日期:2006-12-07作者简介:林衍(1965-),男,副教授,研究方向为水污染控制工程;联系电话:13308346740;E-mail:ztlinyan@china.com。表1进水水质和回用水标准Table1Thequalityofinfluentwaterfortheproject项目COD(mg/L)SS(mg/L)NH3-N(mg/L)色度(倍)油类(mg/L)pH值磷酸盐(mg/L)进水水质回用水质标准45000≤50<3000≤1010≤10<8000≤30120/6.56.5~9.00/第33卷第11期2007年11月水处理技术TECHNOLOGYOFWATERTREATMENTVol.33No.11Nov.,200789DOI:10.16796/j.cnki.1000-3770.2007.11.025使用。(2)原混凝气浮工艺去除效率不高,每天投药成本又高。新增铁屑内电解反应池,投加废铁屑,节省加药费用。经铁屑内电解反应后,加碱调整pH值在8~9之间再进入混凝反应池,利用Fe(OH)3的絮凝和破乳作用以去除悬浮物和油。废水中所含的油主要为粘稠的香樟重油,故将混凝气浮改为混凝沉淀。(3)原水解酸化池、UASB及SBR好氧池内污泥浓度较低,处理效率不高。增加MLSS,补充营养物质,重新进行调试。(4)调整工艺后要稳定达到回用水的用水标准,必须增加膜法处理工艺,以确保处理出水可稳定回用。2.2改造后工艺流程2.2.1工艺流程及说明改造后的处理工艺流程如图2所示。洋茉莉醛废水池自流进入调节隔油池后,泵入铁屑内电解反应池,在池内停留4h以上,利用微电池原理,破坏废水中高分子有机物的长链,使大分子有机物变成小分子有机物,出水加碱调整pH值在8~9之间,形成悬浮物和不溶型有机物;再进入混凝沉淀池去除悬浮物、不溶性有机物及香樟油等重油;出水与70m3/d的SBR处理出水回流稀释混合后进入水解酸化池发生水解酸化反应,进一步破坏高分子有机物的链烃结构,同时去除部分有机物和悬浮物,提高废水的可生

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