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循环式活性污泥法工艺运行效果及优化控制方案_李易寰

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文档简介:

无锡惠山水处理有限公司污水处理设计总规模为75×103m3/d,其中一二期工程设计规模为25×103m3/d,采用循环式活性污泥法(CAST工艺),分2期建成(各12.5×103m3/d),一期始建于2006年,二期于2008年竣工合并运行,并于2010年升级提标至GB18918-2002一级A出水标准[1]。污泥经重力浓缩、加药调理、板框压滤后外运焚烧处置。1工艺流程及水质参数1.1工艺流程该工程实际运行规模为22×103m3/d,工业污水约为16%,印染废水比例较大。污水经粗格栅、进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、厌氧水解池、CAST池、斜板沉淀池、转盘过滤和次氯酸钠消毒后排入锡北运河。工艺流程见图1。CAST工艺污水处理在一个反应器中完成,属于序批式活性污泥工艺,运行模式与传统序批式活性污泥法(SBR)工艺类似,在此基础上增加了生物选择区和污泥回流,并对时序做了调整,从而提高工艺的处理效率[2]。CAST工艺运行周期为4h,其中2h进水曝气、1h沉淀静置、1h滗水(滗水30min后排泥)。1.2设计进出水参数考虑到工业企业污水COD高、难降解,因此进水指标设计较高,出水执行GB18918-2002一级B标准。后因2007年太湖蓝藻爆发,鉴于当时太湖流域水污染治理的严峻形势,对氮、磷2项指标控制较为严格,一二期工程于2010年提标至GB18918-2002一级A出水标准。设计进水COD≤600mg/L,BOD5≤230mg/L,SS、NH4+-N、TN、TP的质量浓度分别≤250、≤25、≤35、≤3mg/L。2主要处理单元及设计参数2.1厌氧水解池厌氧水解池工艺尺寸为33.7m×32.0m×6.50m,有效水深6.0m,平均BOD5容积负荷0.67kg/(m3·d),图1废水处理工艺流程Fig.1Flowchartofsewagetreatmentprocess循环式活性污泥法工艺运行效果及优化控制方案李易寰,许凌云,吴振宇(无锡惠山水处理有限公司,江苏无锡214174)摘要:介绍了某污水处理厂循环式活性污泥法(CAST)工艺运行情况。生化池由生物选择区及主反应区组成,因此可有效去除COD,出水COD平均为29.5mg/L,去除率90.7%。提出了以延长回流时间、增强生物选择区污泥混合强度和末端DO含量控制的脱氮除磷优化的控制方案,停止曝气后,增加硝化回流时间0.5~1h,曝气池末段DO的质量浓度控制在1.5~3.0mg/L时,系统有较好的TN去除效果,出水TN、NH4+-N的质量浓度平均分别为10.1、0.805mg/L,去除率分别为69.9%、96.3%。通过改变除磷药剂投加位置和加药系统自动化改造来优化除磷,节省了药剂费用,实际投加量为1.88t/d,出水TP的质量浓度平均为0.345mg/L,去除率93.8%。关键词:污水处理;循环式活性污泥法CAST工艺;脱氮除磷;优化控制中图分类号:X703.1文献标识码:B文章编号:1000-3770(2019)08-0136-005收稿日期:2018-10-27作者简介:李易寰(1991-),男,助理工程师,从事污水处理厂污水生物处理与污泥处理工作联系电话:15261596129;电子邮件:812063793@qq.com第45卷第8期2019年8月水处理技术TECHNOLOGYOFWATERTREATMENTVol.45No.8Aug.,2019DOI:10.16796/j.cnki.1000-3770.2019.08.030136设计平均流量停留时间6.19h,实际运行停留时间为7.06~8.09h,厌氧水解池分为2组,污水经布水器分配后,再从池底布水头均匀分配到池内进行水解酸化反应。2.2CAST生化反应区CAST反应池为生物处理的核心单元,共2座,每座分2格,每格处理水体积流量6250m3/d,每格工艺尺寸为55m×22m×6.0m(有效水深5.0m)。每格分为生物选择区和主反应区,总停留时间19.5h,其中生物选择区为3.0h,配备2台功率3.0kW潜水搅拌机;主反应区为16.5h,末段配备1台污泥回流泵(体积流量qV=110m3/h,扬程H=3.5m,功率P=4kW),1台剩余污泥泵(qV=55m3/h,H=8m,P=3kW),滗水器1台(qV=850m3/h,P=1.1kW,L=7.9m),污泥BOD5负荷为0.1kg/(kg·d),污泥龄18d,采用罗茨鼓风机供气,池底安装管式橡胶膜微孔曝气器,CAST反应池末段污泥体积回流量为20%~30%。2.3斜板沉淀池和转盘过滤器池斜板沉淀池尺寸为26.0m×9.8m×3.8m,表面负荷5.2m3/(m2·h),有效水深2.3m,池底铺设斜板填料。建设转盘过滤器池1座,共2组(2套转盘过滤器),尺寸为9.0m×6.0m

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