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国内污泥厌氧消化装置停运或运行不良的原因浅析

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文档简介:

国内污泥厌氧消化装置停运或运行不良的原因浅析国内污泥厌氧消化装置停运或运行不良的原因浅析——高碑店消化发电项目数据解读北京高碑店污水厂直到几年前还一直是我国污水界最有代表性的工程之一,其厌氧消化更是继天津的几个厌氧消化项目之后,国内建设最早、规模最大、设计配套最完整、运行时间较长的项目之一。但2008年奥运会前,消化部分停止了运行,至今尚未恢复生产,时间已过去了三年多,甚至还有传闻说消化罐等要彻底拆除,为计划中的带式干化项目让地。关于高碑店的消化项目,有多篇已发表的论文可供参考。如张韵等《高碑店污泥消化发电项目》、张韵等《高碑店污水处理厂污泥处理系统及设计中应注意的一些问题》、刘达克《高碑店污泥消化的启动》、李维、杨向平等《高碑店污水处理厂沼气热电联供情况介绍》、王立国《高碑店厌氧消化与沼气发电》、宋晓雅等《高碑店污水处理厂污泥处理系统工艺介绍及运行分析》等。本文拟采用这些论文所提供的数据,建立一个厌氧消化的分析计算模型,以了解厌氧消化项目的设计思想,并结合所报道的实际运行数据,分析技术经济特征,进而探讨项目消化停运的原因。一、项目设计条件与模型的建立资料显示,一、二期项目在泥区物流、厌氧消化工艺方面的设计参数是基本一致的,所不同的地方仅在于消化器的搅拌形式、沼气发电机的选型和配置、脱硫工艺类型等。这里按每期项目数据单独分析。“设计水量50万m3/d,初沉泥和二沉池的混合污泥量为4417m3/d,污泥含水率97%”,则浓缩污泥的干固体量为132.5吨/日。项目采用中温两级消化,温度35度,一级消化的固体停留时间21天,二级7天,一级消化器12个,二级4个,则单体消化器的有效容积为7800立方米。入消化器浓缩污泥量2208立方米/日,则含固率的设计值为6%(实际4-5%);设计消化参数取值为干基有机质含量60%,消化降解率50%。则每日有机质降解量为39.75吨/日。设计日产气量设计值为26500立方米。假设甲烷含量在60-65%之间,取中值63%,则日产甲烷量约16695立方米/日。由此可知,设计时可能采用了有机质降解产甲烷系数0.42Nm3/kg.VSSr。消化器的设计直径20米,总高28.8米,其中地下5米。据此可得到消化器的表面积。二期项目设计时,给出了项目“消化池冬季所需最大加热量为226.8万Kcal/h。夏季最小加热量为138.3万Kcal/h”的数据,

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