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厌氧UASB反应器中新型三相分离器的实验研究_郭永福

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文档简介:

———————————————————!收稿日期#$$%&$’&($!基金项目苏州科技学院青年教师科研基金资助项目!作者简介郭永福(()*%&),男,山西运城人,助教。图(三相分离器的工作原理厌氧+,-.反应器中新型三相分离器的实验研究郭永福,郭维华(苏州科技学院环境科学与工程系,江苏苏州#(/$(()摘要:根据厌氧+,-.中三相分离器的工作原理,分析了三相分离器在目前实际应用中存在的问题,结合小型实验装置,设计出一种结构简单而合理的三相分离器。实验证明,采用这种改良型的三相分离器,实现了气液固三相的分离,减少了污泥的流失,提高了+,-.的容积利用率。关键词:+,-.反应器;三相分离器;厌氧反应中图分类号:0*$%文献标识码:,文章编号:(1*#&$1*)(#$$%)$#&$$#)&$/上流式厌氧污泥床反应器(+,-.),自#$世纪2$年代由荷兰科学家发明以来,在世界各地都得到了较为广泛的应用。为进一步提高+,-.反应器的处理效率和有机负荷等,国内外众多学者对其工艺和设备进行了大量研究!(,#,其重点主要放在气固液三相分离器和布水系统的优化设计上。而气液固三相分离器则是+,-.目前的研究重点与方向。(三相分离器的工作原理传统三相分离器的结构和功能包括:集气室、污泥沉降室、混合液入流口、混合液回流口、反射锥等!%,如图(所示。污水从+,-.底部进入系统,夹带着污泥向上运动,此过程会产生大量沼气,形成气液固互相包容的混合体,混合体继续向上运动并碰撞反射锥,从而引起泥气的分离,脱气后的泥水混合液从入流口进入沉降室,在沉降室中进行泥水分离,分离后的上清液从沉淀区排走,污泥被截留并经回流口回到反应器内部。图(中,入流口和回流口是重合的。#三相分离条件良好的三相分离,必须考虑以下几点!’:(()产生的气体必须在污泥进入沉降室之前分离;苏州科技学院学报(工程技术版)第(1卷第#期3456+789:;<8=>56-?8:7?:@7AB:?C75D5E>56-FGC5FH5D4(1I54##$$%年1月(J7E87::;87E@7AB:?C75D5E>)3F74#$$%(!)要防止沉降室内气体的产生,故污泥在沉降室内的停留时间一定要短,厌氧反应过程必须在进入相分离器之前完成;()避免入流口和回流口的重合;入流口和回流口的合二为一,使得回流污泥与上升的混合液之间互相干扰,影响了污泥的正常回流,容易造成污泥流失。实际应用中存在的问题在实际工程应用中,由于三相分离器大都按照固液分离理论来进行设计,入流口和回流口的重合,使大量回流的污泥和上升的水流气流之间互相干扰,同时,分离不彻底的气体,会随污泥一起进入沉降区,严重影响了污泥的沉降,极有可能使污泥流失。三相分离器结构上的不合理,制约了#$%&负荷的进一步提高,也延长了厌氧反应器的启动时间。为此,研究改良型的三相分离器,对于提高三相分离器的分离效果,保证反应器内充足的污泥量,发挥#$%&的潜在优势,都具有现实的意义。’三相分离器实验’()实验装置与流程通过对三相分离器的工作原理的分析,并参照实际工程中三相分离器的应用情况,笔者提出一种简单而合理的三相分离器,旨在考察三相分离效果,实验流程如图!所示。图!实验流程图#$%&采用有机玻璃制成,圆形锥体式结构,高)*,内径)*,总容积在+(,-*。试验在常温下进行,接种污泥采用柠檬酸废水颗粒厌氧污泥和絮状厌氧污泥,颜色为黑色,颗粒直径在+(.**,/%%01%%2+(,-,接种量为)-3/%%04。原水采用豆制品废水。这种实验装置,把入流口和回流口从功能上彻底分开,完全避免了回流的污泥和上升的水流气流之间互相干扰。利用气体的自然提升作用,以及外力的搅拌提升,使得从底部进入的原水,夹带着泥和气一起上升。从反应一区到反应二区,完成厌氧反应,产生的气体进入集气室,完成泥气的良好分离,污泥脱气后沿着回流口进入沉降室,在沉降室中,由于没有了气体的提升,污泥在本身重力作用下,其沉降速度大于水流的上升流速,于是沿着回流缝滑回反应器底部,与进入的原水充分混合,并重复上述过程。+苏州科技学院学报(工程技术版)!++年!#实验运行过程在反应器启动过程中,首先把原豆制品废水进行稀释后配成低浓度的污水,最初的$%&约为’((()*+,,-.值/0,颜色为黄色,酸味较重。采用间歇进水,同时采用搅拌桨进行搅拌,使污泥和进水能够在反应一区充分混合。在接种两周后,污泥即开始产气。启动时,当出水$%&的去除率达到012,出水中污泥分离效率达到3(2时,即开始增加进水$%&浓度,一直到进水浓度接近原水为止。此过程进行了约两个月的时间,反应器出水中污泥分离效率保持在3#2左右(见图/)。此后,进水浓度一直采用原水,对出水观察发现,出水较清澈,水中含泥量相当少。实验整个过程中没有加入任何其他成分,包

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