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单相中温UASB工艺处理链霉素生产废水_王勇军

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文档简介:

·28·给水排水Vol.23No.41997日期时间总容积的1/4计算。水位控制阀将水箱水位控制在1.2±0.01m处,水位波动时,水箱内的气压也在波动。水位上升时,箱内呈正压,箱内气体由溢流管底部的水封装置排出;水位下降时,箱内呈负压,水封装置的水位随之下降,当达到一定程度时,水封被破坏,外界空气顺溢流管进入水箱,而水封装置内的自来水不会进入水箱。由于水位稳定,水封装置被破坏的时间间隔为30s~3min,破坏时间为1~2s,这样就大大减少了纯水与空气的接触时间,使得出水水质大幅度提高,满足了设计要求。试验证明用水封方式提高出水水质是完全可行的,也是非常经济的。修改后的温纯水制取装置在调试中的出水水质见表2。作者通讯处:100840北京万寿路27号中国电子工程设计院电话:(010)68207654收稿日期:1996-10-15单相中温UASB工艺处理链霉素生产废水4链霉素是发现和应用最早的抗生素之一。近年来,随着结核病、鼠疫等发病率上升和其在农业、畜牧业方面应用的日益扩大,国内外需求量增加很快。目前,我国链霉素产量占世界产量的一半以上,而且新的生产项目也在不断上马。因此,摸索出高效、经济的链霉素生产废水处理工艺是一项紧迫的科研任务。链霉素生产废水是一类含硫酸盐的高浓度有机废水,水质情况见表1,COD/SO2-比值一般为5~7,碳氮比偏低,BOD5/N在4左右,同时废水中含有较多生化抑制物质,如甲醛、草酸、链霉素单位及其降解物等。较高浓度硫酸盐的存在对正常的厌氧消化可能会造成严重影响。目前,硫酸盐还原作用对厌氧消化影响的研究成果大多局限于实验室人工配水的条件,而在含高浓度硫酸盐的实际工业废水条件下进行的试验比较少,同时采用UASB工艺直接应用水质成份复杂、抑制因素较多的抗生素生产废水培养颗粒污泥的技术也颇具开发价值和应用前景。一、UASB反应器运行过程及其处理效果本试验接种污泥为华北制药厂青霉素废水生产性扩大试验装置中的厌氧絮状污泥,VSS/SS为0.48,接种量为8gVSS/L,试验[提要]单相中温(35℃)UASB工艺处理链霉素生产废水,反应器有机容积负荷可达20~26kgCOD/(m3·d),COD去除率达75~85%。在试验过程中作者还对硫酸盐还原作用对工艺性能的影响以及直接应用链霉素生产废水培养颗粒污泥的工艺条件进行了探索。[关键词]UASB反应器中温链霉素生产废水颗粒污泥硫酸盐还原王勇军陆正禹任立人链霉素生产废水原液水质表1浓度范围(mg/L)7600~130003000~53003813990.1251100~18000.155506.0~8.0水质指标CODBOD5氨氮总氮总磷硫酸盐硫化物碱度(以CaCO3计)pH表2纯水进水电阻率温纯水出水电阻率(MΨ·cm)(25℃)(MΨ·cm)(25℃)3/7/919∶0017.715.54/7/9110∶0017.616.65/7/9110∶0017.915.5DOI:10.13789/j.cnki.wwe1964.1997.04.008·29·给水排水Vol.23No.41997流程及UASB反应器尺寸见图1和表2。本试验自投泥开始连续运行近270d,试验期间进出水COD浓度及其去除率变化曲线以及运行负荷和水力停留时间(HRT)的变化曲线见图2、图3。根据UASB反应器运行期间污泥形态的变化情况和运行控制条件的差异,可将试验分为启动期、逐步提高负荷期和稳定运行期三个阶段。1.启动期控制较低的进水浓度(COD<3000mg燉L,SO2-<500mg/L),水力负荷为0.07~0.1m3燉(m2燈h),容积负荷自0.98kgCOD燉(m3燈d)逐步提高,至42d,容积负荷达到3.36kgCOD/(m3·d),相应的污泥负荷约为0.36kgCOD/(kgVSS·d),观察泥相发现少量0.1~0.3mm粒径的颗粒污泥初成体,标志颗粒化开始,反应器启动基本完成。2.逐步提高负荷期本阶段历时较长,运行波动较多。原因是多方面的,其中硫酸盐还原作用的影响是主要因素。运行表明,在反应器内颗粒污泥尚未成熟之前,应该按先提高水力负荷再提高进水浓度的方式运行,以促进颗粒污泥发展;待颗粒污泥成熟具有一定耐毒物负荷能力后,再逐步提高进水COD浓度至3000mg/L和SO2-浓度至500mg/L以上。该阶段污泥颗粒化进一步发展,颗粒数量增多,粒径也有所增大,一般在0.1~1.5mm,污泥床体开始形成,工艺负荷能力不断提高,达到10kgCOD/(m3·d)以上,COD去除率约为70~85%。3.稳定运行期本阶段在稳定运行的前提下,继续提高负荷,方式与前有所不同,即在不断提高水力负荷的同时也不断提高进水浓度,最后HRT缩短至3.26h,进水COD浓度超过3000mg/L,并接近4000mg/L,进水容

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