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国外污水处理厂升级改造实例_张辰

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21水工业市场2008年第10期本文介绍了国外4个污水处理厂升级改造的实例,采用增加新工艺、对原有工艺流程改造、调整工艺参数和增加自控和检测手段等多种改造方案,满足最新的处理水量和水质的要求。一、挪威Bekkelaget污水处理厂1、污水厂简介Bekkelaget污水处理厂位于挪威,处理水量为90000m3/d。处理流程包括一般化学强化处理(预沉淀)、活性污泥法生物处理和二次沉淀。二级处理未考虑脱氮除磷要求。20世纪80年代,北欧出台了要求减少营养物质排放量的条款,要求各污水厂对原工艺进行改造,以实现脱氮除磷。通过引入化学沉淀可以实现除磷,而普通的活性污泥法水力停留时间只有3~5h,不能实现脱氮。为了尽可能减少费用和不扩建原有的处理设施,Oslo水工程公司采用KMT移动床生物膜反应器技术,对原污水厂进行了改造。2、MBBR技术MBBR由挪威KMT公司和SINTEF研究机构联合开发,其基本思路是设计一种连续运行、无堵塞、无需反冲洗的生物膜反应器,且水头损失小,生物膜比表面积大。具体做法是向反应器内投加颗粒载体(材质为聚氯乙烯),微生物附着在载体上形成生物膜,并可随污水流动。曝气池内的曝气装置和厌氧/缺氧池中的搅拌器,见图1。可以保证颗粒自由流动。载体的形状为圆柱形,直径和高约1cm,密度为0.92~0.96g/cm3,为防止被冲走,反应器出口设滤网。颗粒在运动中不断碰撞、磨擦,可有效防止堵塞。颗粒载体在反应器内的充填比可以根据实际情况而定,最大值为70%,相应的生物膜面积为500m2/m3。系统无需污泥回流,当需要清洗载体时,可临时将载体抽吸到其他反应器内进行。3、污水厂的改造1991年夏秋两季,Bekkelaget污水厂的一个曝气池被改造成国外污水处理厂升级改造实例文/张辰(上海市政工程设计研究总院)上海市政工程设计研究总院总工程师张辰22专题二专题二关注污水的深度处理水工业市场2008年第10期KMTMBBR,由于经预沉淀的污水中可降解有机物含量较低,且脱氮过程停留时间较短,考虑采用后置反硝化工艺。污水厂改造后MBBR的进水量为5300m3/d,总氮的平均去除率为72%,具体数据见表1。其中前8周期间,预沉淀阶段去除COD较为充分,从而可以保证好氧反应器中的硝化过程,同时C/N比不小于3.0gCOD/gNO3-N,又可以保证反硝化阶段的正常运行。这一时期的总氮去除率可达86%。但整个14周内的平均去除率仍可达72%,进水COD平均值为235mg/L,C/N比为4.5gCOD/gNO3-N,空床停留时间为2.6h。可见改造后的工艺具有较高的脱氮效果。二、匈牙利Southpest污水处理厂1、污水厂简介Southpest污水厂始建于1966年,处理量是30000m3/d,采用高负荷活性污泥系统,曝气池HRT为2.5h。污水厂原处理流程包括两条分支,每一条分支有8个生物反应器用作曝气池,8个曝气池并联运行。20世纪80年代初,Southpest污水厂进行了扩建,新增了两个处理流程,每个流程仍包括两条分支(见图2),每条分支仍设8个反应器。20世纪80年代末,匈牙利制定了更为严格的水质排放标准,相应推动了新的处理工艺和技术的出现和迅速发展。污水厂除了要满足新的水质标准外,其处理水量也大幅增长,同时污泥处理设施出现了恶化。在这种情况下,布达佩斯城市污水公司承担了污水厂的改建工程。2、改造技术决定将原有的8个反应器由并联改为串联。而且在整个反应器的前1/4区增设了厌氧区,以获得生物除磷的效果。原并联流程和改造后的串联流程示意见图3。改建于1991年11月完成。3、改造结果改造后的系统运行数据表明,SVI比较低,约为100,而且稳定。该结果与理论预测和试验数据非常吻合,将反应器由并联布置改为串联布置,增加了系统图1移动床生物膜反应器示意图(a)好氧(b)厌氧/缺氧指标前8周14周全部数据平均最大最小平均最大最小进水COD/(mg/L)1852809523538095C/N比/(gCOD/gNO3-N)5.18.33.04.58.31.5进水TN/(mg/L)24.031.019.828.039.119.8出水TN/(mg/L)3.55.61.37.815.71.3TN去除率/%869482729458表1MBBR工艺中总氮的去除(空床停留时间为2.6h)图2扩建后的污水厂平面布置图(标数字处为取样点)23水工业市场2008年第10期的处理阶段,进而改善了污泥的沉降性能。出水COD的变化情况表明,系统的改造改善了有机物的去除效果,有机物的降解更加彻底,原系统出水COD值为100mg/L,改造后降至70mg/L。运行过程没有达到预期的生物除磷效果,经分析是由于微生物吸收的磷中有60%随污泥处理上清液又回流到系统,通过引进投加石灰化学沉淀除磷的

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