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乳酸菌饮料生产废水生物处理工艺实例分析_刘臣亮

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文档简介:

刘臣亮乳酸菌饮料生产废水生物处理工艺实例分析质稳定达标,生化系统处理效果详见图2、图3。图2生化系统CODCr去除效果图由图2可见,生化系统稳定运行后,在28天的运行过程中,在进水CODCr为872~1389mg/L条件下,水解酸化池出水CODCr在430~902mg/L,平均去除率40.13%;再经生物接触氧化处理后,出水CODCr保持在52~137mg/L;最后经混凝沉淀处理,最终外排出水CODCr为29~94mg/L,低于排放标准要求100mg/L。在乳制品废水中,氨氮的浓度并不高,氮元素主要以有机氮,如蛋白质的形式存在。在厌氧或者缺氧状态下,蛋白质分解,有机氮转换为氨氮。如图3所示,生化系统稳定运行后,在28天的运行过程中,进水NH+4-N浓度为5.8~15.0mg/L,而水解酸化池出水NH+4-N浓度达到13.0~28.0mg/L;经生物接触氧化处理后,大部分NH+4-N经硝化作用转化为硝态氮及亚硝态氮,最终外排出水NH+4-N浓度在0.8~3.8mg/L左右,低于排放标准要求15mg/L。图3生化系统NH+4-N去除效果图水解酸化+生物接触氧化工艺能有效降解去除乳酸菌饮料生产废水的污染物,其中CODCr的平均去除率达到94.23%,NH+4-N的平均去除率达到79.40%,出水水质稳定达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。4.2直接运行成本分析该项目总投资355万元,正常生产运行费用为1.19元/吨水,主要费用组成详见表3。表3运行费用组成费用组成药剂碱PACPAM电费人工设备损耗合计成本/(元/吨)0.040.20.010.540.320.081.195结论与建议(1)采用水解酸化+生物接触氧化工艺处理乳酸菌饮料生产废水,CODCr平均去除率达94.23%,NH+4-N的平均去除率达到79.40%,出水水质稳定达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准。(2)针对运行期间存在的问题及经验总结如下:a.对于CIP清洗废水浓度高、pH波动大的特点,应设置单独收集池及收集管路,避免生产高峰期间对生化系统形成冲击负荷,同时可以避免酸碱性废水对格栅井、集水池设备的腐蚀;b.该类废水极易水解酸化,应重点关注生化前端pH调节反应效果;在调节池内可选择潜水搅拌器替代穿孔曝气管路,提供缺氧环境以利于“预酸化”更充分;c.水解酸化池出水带有部分污泥进入接触氧化池,建议在水解酸化池末端设置沉淀池以截留缺氧污泥,可以减轻对前端好氧池的冲击,也有利于调试期间缺氧污泥的培养;d.污泥脱水滤布容易堵塞,应注意及时清洗更换滤布,在不计较投资成本的前提下可选用带式压滤机替代厢式压滤机。参考文献[1]顾瑞霞.乳与乳制品工艺学[M].北京:中国计量出版社,2006:210.[2]邱毅军,秦树林,郦朝晖.DAF-A/O工艺在饮料废水处理中的应用[J].能源环境保护,2008,22(6):42-44.[3]刘翔.水解酸化+A/O工艺在屠宰生产废水治理中的应用[J].能源环境保护,2017,31(4):53-54.[4]赵庆良,温鹏震,王琨,等.气浮-水解酸化-生物接触氧化工艺处理乳饮料废水[J].水处理技术,2008,34(12):89-92.[5]梁文钟,周伟坚,谢丹平,等.UASB+生物接触氧化处理酸性饮料废水工程实例[J].工业水处理,2016,36(12):103-105.[6]邱毅军,李昌耀.气浮+生物接触氧化法处理饮料废水的技术研究[J].能源环境保护,2010,24(2):45-47.·13·能源环境保护第33卷第4期[7]周彦,汪晓熙.乳饮料废水A/O处理工艺设计探讨[J].工业用水与废水,2014,45(6):43-46.[8]张胜,徐璇,毛永灏,等.乳品生产废水处理工程实例[J].工业用水与废水,2007,38(2):51-54.[9]吴国旭,杨永杰,王旭.生物接触氧化法及其变形工艺[J].工业水处理,2009,29(6):9-11.[10]丁春生,黄燕,张越茜.混凝沉淀—水解酸化—好氧工艺处理印染废水[J].能源环境保护,2011,25(1):34-37.[11]孙林江,朱建强.混凝—水解酸化—接触氧化—脱色工艺处理印染废水及回用[J].能源环境保护,2014,28(1):39-41.[12]吴海珍,曹臣,吴超飞,等.水解/好氧双流化床工艺处理百事可乐生产废水[J].中国给水排水,2010,26(22):64-68.[13]王宁.乳品饮料加工废水处理[J].山西建筑,2014,28(1):193-194.[14]李万保.预酸化+UASB+接触氧化处理中药饮料废水[J].广东化工,2013,40(15

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