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印染废水调试小结

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文档简介:

印染废水调试小结调试小结调试小结6月初,我和同事进驻xx针纺织厂(以下简称甲方),开始对其废水处理进行工艺调试,直至9月底,共计17周,结果虽然并未达到预期,不过以现阶段甲方废水特点,如能保持污泥性能,在冬季能达到预期结果是有可能的。经过4个月的调试,也学到不少,锻炼了自己,也增加了工作经验。现将调试工作内容简单总结,如下:一、工程概况一、工程概况:甲方生产废水主要为织物染色废水,共有两个车间。以车间为棉料煮布废水,特点为pH值变化大;二车间为涤纶上色废水,特点为COD浓度高,含油量较高。两个车间废水统一处理COD1800—2000,设计流量为200吨/天。8月份对公益设施走了改造,工艺流程如下:8月上旬之前:调节池(500m3)格栅加药沉淀(70m3)二沉池(60m3)接触氧化池(500m3)9月份:调节池(250m3)水解酸化池(250m3)一、二车间废水格栅加药沉淀(70m3)二沉池(60m3)接触氧化池(500m3)(500m3)初沉池(160m3)(500m3)出水排放(500m3)二、调试进度:二、调试进度:1.第1—2周:主要熟悉甲方身缠工艺,废水排放特性,掌握水质规律、运作时间等;摸索加酸量;对废水性能进行加药实验。2.第3周:将解除氧化池加清水将原有的高浓度废水稀释置换,工业废水量约占总体积的30%,为投加活性污泥准备条件。3.第4—5周:投加污泥进行闷曝驯化,并探索曝气时间(初步设定为开60min停60min);由于甲方迟迟未上加药设备,且期间有3天停产,1天停电,所以每天只能进10—20min高浓度废水,逐步增加进水量,停产时换加面粉100kg/d维持。污泥颜色为黄褐色,初期污泥较瘦小,且泥水分离效果差,SV10%—15%,污泥处于增长期。4.第6周:投入加药设施,调节加药沉淀量,使其达到较好状态;开始适量进水,由于生化池设计不合理,当进水量大时,污泥逐级流失,后在6#池加设污泥回流泵初步解决。5.第7—10周:因甲方要求,投入加药设备后没两天废水即全额进入生化池;曝气量加大(白天开95min停40min,晚上开70min停45min;);甲方水质水量变化较大,且无自动化仪器的协助,加药后常有铁盐沉淀物流入生化池,以至于生化池污泥大量增加,SV35%—45%,泥色偏铁锈色,过于鲜艳;污泥颗粒较大,沉淀效果逐渐好转,MLSS2000—2300mg

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