啤酒厂废水处理运行经验与除磷方案浅谈_卢姿
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2020-03-02 21:08:54
文档简介:
rmkView□卢姿李霞麒麟啤酒(珠海)有限公司摘要:本文以啤酒厂生产废水处理工程实际案例,介绍了在负荷不足的情况下,啤酒废水处理的一些运行管理经验和节能途径,同时介绍了对ic反应器酸化问题的解决,以及啤酒废水化学除磷药剂的选择研究。希望此工艺的运行分析,对有关啤酒废水处理工程的运行管理有一定的借鉴作用。关键词:啤酒废水1C反应器除磷近年来,由于我国啤酒行业产能过剩,很多工厂生产负荷不足,使得原有污水处理设备能力较为富裕。加上啤酒消费、生产的季节性,导致啤酒废水量及污染负荷的波动,这无疑给啤酒废水处理的运行管理带来了一定的难度。如何稳定运行啤酒废水处理并降低其运行管理费用,一直是困扰啤酒生产企业的一大难题。本文以啤酒厂生产废水处理工程实际案例为例,介绍了在负荷不足的情况下,啤酒废水处理的一些运行管理经验和节能途径。同时,随着国家和地方对污水厂的排放标准逐渐提升,使得啤酒厂面临更彻底除磷的课题,生物除磷很难满足要求,化学除磷是现有处理工艺的很好补充,本文也对除磷药剂的选择进行了探索。1工艺流程啤酒厂废水主要为糖化、发酵、过滤、灌装等车间所排放的废液,设备与管道洗涤水,地面冲洗水以及来自生活、办公区的生活污水等。啤酒厂污水处理站一期设计处理规模为6000m3/d。实际处理量平均为2500m3/d。废水处理站工艺流程如(图I)^2运行管理由于生产负荷达不到设计生产量,加之啤酒消费、生产的季节性波动,导致啤酒厂废水量及污染负荷的波动较大。车间污水排放量200-3500m3/d之间波动,COD5曰.DS酒if斗J支?Edl曰Viewirm图i废水处理工艺流程浓度在300-5000mg/L之间波动,造成污水处理设施处理能力及设备能力都存在很大的富余。为了维持污水处理系统的稳定运行及节能的需要,污水处理系统实施减量间歇式运行,实际处理模式为:在调节池、预酸化池液位超过150%时,1C反应器开始进水运行,处理量为120 ̄150m3/h,每次系统运行时间不低于3h,系统停运时间最长不超过72h。这样可以保持生化系统不会因长时间的停运而影响处理效果。系统停运期间,曝气池进行间歇曝气维持污泥活性。系统运行八年以来,运行效果良好。2.1集水井及进水提升泵的运行污水由厂内管网重力流入体积为125m3的集水井,污水自集水井由3台11KW的进水提升泵提升至旋转滤网,2用1备。为了避免进水提升泵频繁开启,尽量保证水泵在高水位运行,水泵运行时尽可能保持在局效区间内。2.2调节池与预酸化池的运行调节池与预酸化池为合建建筑,有效容积均为l〇〇〇m3,调节池停留时间为4h,预酸化池液位通常控制在75%左右,平均停留时间为3L每池装有2台5.5KW的潜水搅拌器,主要作用是使池内水质均匀混和防止固形物沉淀。为了满足厌氧处理对温度的要求,调节池污水均须经冷却塔供料泵提升至预酸化池。对历年运行数据统计发现,一年中,只有在5 ̄10月份期间有15天左右调节池水温超过39°C,须经冷却塔冷却后进入预酸化池,其它时间水温均满足设计要求,可以直接由调节池进入预酸化池。于是,在调节池和预酸化池之间安装连通管,连通管上安装一个碟阀控制两池液位。在水温满足设计要求时,利用连通管让调节池污水依靠重力自流到预酸化池。改造完成后,水温满足设计要求时,完全停止了15KW的冷却塔供料泵的使用,年节电2.6万KWH。2.31C反应器的运行污水自预酸化池泵入1C内循环厌氧反应器,反应器容积为654m3(直径0=6.5171,高^1=2〇171)?原设计1C供料泵1用1备(工频),单台流量为250m3/h,功率为30KW;在运行过程中,由于实际进水量流量仅为设计水量流量的60%左右,为了保证1C进水量在合理的范围内,只有通过调小丨C进水阀门来控制流量,在此过程中存在严重的电耗浪费。为了减小电耗浪费,对其中1台1C供料泵加装变频器。加装变频器后,不仅满足了1C进水量优化控制,而且可降低电耗。1C进水分配系统是基于1C反应器最大进水流量设计的,如果反应器长期只有近50%的设计水量,则反应器进水分布管喷嘴的流体线速度会相当低,导致分布区(位于锥形污泥罩下方)的混合能量太低而无法产生足够的湍动以避免污泥在分布区内积聚。为弥补1C进水量相对较
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