焦化废水处理工程调试运行研究_闵玉国
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2020-03-05 20:32:50
文档简介:
焦化废水处理工程调试运行研究闵玉国1崔利平1薛英连1车彤1单明军2(1.北京钰鼎环保科技有限公司,北京100102;2.辽宁科技大学化工学院,辽宁鞍山114044)摘要:针对焦化废水处理调试运行存在的问题,以实际运行中的焦化废水处理工程为例,介绍了其调试运行过程。指出焦化废水调试及稳定运行的控制要点,并提出调试运行过程中可能出现的问题及解决措施,为同类废水的调试和运行提供参考。关键词:焦化废水;生物调试;系统恢复;高效运行RESEARCHONCOMMISSIONINGANDOPERATINGINTREATMENTOFCOKINGWASTEWATERMinYuguo1CuiLiping1XueYinglian1CheTong1ShanMingjun2(1.BeijingYudingEnvironmentalTechnologiesCo.,Ltd,Beijing100102,China;2.ChemicalSchoolofUniversityofScienceandTechnologyLiaoning,Anshan114044,China)Abstract:Fortheproblemsofcommissioningandoperatingoncokingwastewatertreatment,thispapertakesthenormaloperationalcokingplantastheinstance,describingthecommissionandoperationworksofthecokingwastewater.Italsopointsouttheoptimumconditionsandsummarizestheproblemsandsolutionsinthecommissioningandoperatingprocess,whichmaybeareferenceforthecommissioningandoperatingofthesamekindofcokingwastewaterproject.Keywords:cokingwastewater;biologicalcommissioning;biochemicalsystemrehabilitation;efficientoperation0引言焦化废水主要来源于剩余氨水经蒸氨后的废水,煤气净化过程、苯精制过程以及其他辅助生产过程中产生的废水。其中,前者占废水总量的一半以上,是氨氮污染物的主要来源。废水中B/C为0.2~0.4,毒性大、可生化性差,属于高COD、高氨氮、成分复杂的难处理工业废水[1-6]。目前,国内焦化废水处理以生化法为主,主体工艺有SBR、A/O、A2/O、O/A/O、A2/O2等。由于焦化废水毒性大、难降解且水质水量波动较大,国内目前现运行的焦化废水处理站实际达标排放率很低。究其原因,除了设计方面的因素,调试、运行管理方面也存在较大问题。焦化废水的生化处理主要是异养微生物脱除COD和自养微生物转化氨氮的协同作用过程。无论哪种工艺处理焦化废水,生物脱氮技术的核心是硝化反硝化,兼有部分厌氧氨氧化和同步硝化反硝化工艺[7]。1工程调试实例1.1新建焦化废水处理工程调试江苏某钢厂焦化废水量Q=20m3/h,该工程主体工艺为A/O工艺。调试过程:投加种泥,种泥来源于原有生化系统的剩余污泥和原有曝气池的活性污泥,投加量为O池有效容积的17%左右。由于原有生化系统闲置了3、4个月,因此,所投加种泥的无机成分较多,污泥指数(SVI)在39左右。现场测量污泥浓度在6.7g/L左右,污泥活性较差。菌种投加初期,系统在低负荷状态下开始进水,为防止前期启动过程中受进水条件的负荷冲击,采用生活污水作为稀释水。根据微生物的生长规律及生化系统中的污泥菌种所承受的能力,采用连续进水连续出水的方式进行污泥培养、驯化,由低到高逐步提升负荷。经过一段时间的驯化后,A/O池的污泥SV30保持在33%左右,污泥指数(SVI)在64左右,污泥浓度下降到5.0g/L左右,A/O池需要控制的运行参数指标基本保持在01环境工程2011年6月第29卷第3期DOI:10.13205/j.hjgc.2011.03.014最佳状态,通过检测发现:系统污泥状况良好,出水水质稳定,并通过环保局的抽样检测。调试过程中各阶段主要进出水水质见图1。图1进出水水质指标变化1.2运行参数调整的焦化废水处理站调试过程辽宁某钢厂焦化废水量Q=180m3/h,该工程主体工艺为A2/O。原系统处理出水不达标,调整系统控制参数,提高系统各相应环节的处理能力,使得最终出水可达标。首先,从蒸氨工序入手,严格控制蒸氨系统运行参数,保证蒸氨效果,蒸氨后的废水确保氨氮含量在200mg/L以下,避免因蒸氨系统的不稳定运行,导致
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