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南头水厂自动控制系统的设计与实现

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文档简介:

TechnologyFOrum南头水厂自动控制系统的设计与实现李健游(中山市供水有限公司,广东中山528400)【摘要】人民生活水平提高的同时,对水质和供水安全也相应提高,水厂供水自动控制系统显得极为重要,乡镇中小型水厂通常实施改造来提升自控水平。南头水厂通过采用PC+PLC为基础搭建集散型自控系统,监控PC机通过以太网与罗克韦尔AUen—BradleyPLC进行通信,从而实现水质参数的在线监测,原、送水泵房、加药间、沉淀池的设备控制及运行参数监测等功能,保证生产优化控制并确保供水安全。【关键词】自动控制系统,PLC,在线监测,通讯引言1水厂概述中山市南头供水有限公司现有两间水厂,一厂日供水2万立方米:二厂分二期建设,一期建于1998年,日供水3万立方米,二期建于2006年,设计生产能力为3万立方米/天,于2007年投产,目前南头水司日供水约6万立方米。2问题分析各生产环节机电设备没配备自控系统,现场设备皆通过人工现场操作、工作强度大;缺乏在线仪表及对生产数据的实时监控,值班人员通过定时现场读数来掌握水质情况进行生产管理控制;所有生产数据缺乏整理记录,难以进行有效统计分析。3自动控制系统的设计3.1方案概述控制系统选用罗克韦尔自动化公司多功能控制平台ControlLogixPLC,具有“分散控制、集中管理、数据共享”的特点。整个控制系统分为两级:中央控制室计算机系统、现场控制站PLC系统。数据通讯网络采用星形工业以太网光纤网络结构,连接现场仪表和设备的数据传输主要采用常规I/O方式。主要机械设备的控制采用现场手动控制、中央控制系统控制的控制模式,对于移动的排泥车采用无线通信的方式。下图为全厂控制系统网络结构图3.2PLC控制系统构成控制系统的设计以安全、经济、可靠、实用为原则,系统控制分手动、遥控和自动三种控制方式。手动方式下,通过就地控制箱上的按钮实现对设备的启/停操作;遥控模式(远程手动控制)下,操作人员通过中央控制室的监控画面来控制现场设备;自动方式下,设备的运行由各PLC现场控制站控制根据水厂工艺流程的状况及工艺过程检测参数,通过事先编制的控制程序自动完成对设备的启/停操作而不需人工干预。PLC控制系统的主要功能包括:生产过程各主要工艺参数的采集;各种能耗、物耗和进出厂水流量的计量;生产过程设备工况和工艺流程状况监测;生产过程设备的PLC自动控制;PLC控制与传统电气控制自由切换;生产参数的数据存储和历史回溯;数据回归分析和趋势分析;生产报表的自动形成和打印;事故报警和事故打印:事故处理专家系统(事故状态的自动记录、存储)。控制系统考虑后期增加设备,故选用模块化结构PLC,预留后期所需的I/O模块位置,挂接在同一工业现场控制局域网上。PLC支持工业以太网Ethernet/IP,网络结构为光纤星形网络,控制系统的实时和历史数据也通过网络传输至服务器,以便管理终端实时浏览生产运行情况。452I华东科技3.3中控系统构成中控系统由中央监控服务器、工业以太网、现场PLC控制站、操作员站等组成。中央监控服务器主要负责计算机网络中的管理与运行、数据的存储,可对现场PLC数据进行分析处理,负责各类软件的组态及编程,参数的修改,为其他计算机提供可靠的数据服务。操作员站通过光纤及工业以太网与现场PLC控制站相连,配置实时监控软件,实现对生产现场设备状态的实时监测、远程控制、生产过程数据存储分析,可进行设备报警的查询、报表及图形打印等功能。现场PLC控制站主要负责监控各现场设备的采集数据,显示其运行状态及故障信号。3.4现场控制站系统构成现场控制站分为二层:控制层:PLC子站;设备层:原水和送水泵房(水泵、阀门、真空泵、积水泵、流量计、液位计、压力变送器)、加药间(计量泵、搅伴机、投加阀、稀释阀、配药阀加药流量计、仪表间的在线仪表)、沉淀池(排泥车、排泥阀)等现场设备。控制层负责对现场仪表数据的采集,以及对现场设备进行监控,原水和送水泵房控制站通过以太网与操作员站进行连接。设备层由现场仪表、水泵、阀门及其他执行设备等组成,这些仪表设备通过24VDC开关量信号、4—20mA模拟信号及通讯协议方式与PLC控制站连接,把工艺参数、运行状态送到PLC中。3.5视频系统设计在原水和送水泵站各配置1个摄像球机1支固定摄像枪分别对配电房、泵房进行监控,布置2支固定摄像枪对加药间进行监控、设置2支固定摄像枪对一二期沉淀池进行监控,将视频信号通过光纤传回水厂中控室视频电脑。4自动控制系统的实现经加装PLC控制站,在中控室对生产设备进行集中控制与管理,实现对设备运行工况和供水质量的监控;通过数据的采集及生产报表的管理,实现供水生产调度与管理的统一,减少了人力、能源成本,提高设备运行效率,改善供水质量,主要表现如下:(1)将原分散的系统联系起来,实现现场控制箱

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