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内回流混合液溶解氧对工艺脱氮影响及其工程控制措施_杨敏

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文档简介:

134给水排水Vol.41No.92015内回流混合液溶解氧对工艺脱氮影响及其工程控制措施杨敏孙永利郑兴灿范波王雅雄陈轶游佳(中国市政工程华北设计研究总院有限公司,天津300074)摘要针对高排放标准城镇污水处理厂运行中普遍存在内回流混合液携带溶解氧进入缺氧池导致工艺脱氮效能下降的实际问题,以太湖流域某市典型高排放标准城镇污水处理厂为例进行了分析,结果表明:太湖流域典型高排放标准城镇污水处理厂混合液内回流点溶解氧浓度较高,平均值为3.22mg/L,可导致工艺系统脱氮量平均下降2.41mg/L,内回流混合液溶解氧对工艺系统脱氮效能的不利影响显著。另外,提出了相应的工程控制措施———基于消氧池的强化脱氮方法,并提出消氧池的设计水力停留时间为0.5~1h。关键词内回流混合液溶解氧强化脱氮消氧池工艺设计参数国家水体污染控制与治理重大科技专项(2012ZX0731-001)。在传统工程设计方法下,城镇污水处理厂运行中普遍存在内回流混合液携带较高浓度溶解氧进入缺氧池会导致工艺脱氮效能下降的实际问题,对低碳氮比进水水质下高排放标准污水处理厂的稳定达标与节能降耗影响显著。目前国内关于内回流混合液溶解氧对工艺脱氮效能影响的研究较少[1,2],也未提出具有可操作性的内回流混合液溶解氧控制措施。因此,本文以太湖流域某市典型高排放标准城镇污水处理厂为例,以对内回流混合液溶解氧浓度的现场调研为基础,分析其对工艺脱氮效能的不利影响,并针对内回流混合液溶解氧问题研究提出了基于消氧池的工程控制措施及其工艺设计参数,以期为高排放标准污水处理厂的强化脱氮提供新思路。1内回流混合液溶解氧浓度调研及对工艺脱氮影响分析1.1内回流混合液溶解氧浓度调研太湖流域所属污水处理厂大多执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,因此,以太湖流域某市为例,对其所属4座典型高排放标准城镇污水处理厂的内回流混合液溶解氧浓度进行了现场调研,结果见表1。由表1可见,太湖流域某市城镇污水处理厂混合液内回流点DO浓度较高,最小值、最大值和平均表1回流混合液DO浓度调研结果污水处理厂设计规模/万m3/d工艺类型内回流点DO/mg/LQT厂1.5改良A2/O4.6QS厂一期2.5常规A2/O2.45QS厂二期2.5常规A2/O2.28JB厂一期10改良A2/O2.65JB厂二期10改良A2/O4.63JB厂三期10改良A2/O2.36CB厂二期5常规A2/O2.8CB厂三期5常规A2/O3.97值分别为2.28mg/L、4.63mg/L和3.22mg/L,而目前在高排放标准污水处理厂工程设计和运行控制中,为减小内回流混合液DO对工艺脱氮的不利影响,同时考虑到防止二沉池底污泥因厌氧而上浮,通常采取将好氧池末段的DO控制在2mg/L的强化脱氮措施,但实际运行中由于受到进水水质波动以及鼓风曝气系统设计和运行控制方法的影响,好氧池末段的DO浓度很难控制在2mg/L左右,由于通常混合液内回流点设置在好氧池末端,因此,现状大多高排放标准污水处理厂混合液内回流点的DO浓度均高于2mg/L。1.2内回流混合液溶解氧对工艺脱氮影响分析一般来说,内回流混合液携带DO进入缺氧池,会迅速消耗部分进水碳源或外加碳源,影响缺氧池的反硝化效果和工艺系统的脱氮效能,进而影响高排放标准污水处理厂的稳定达标和节能降耗。根据DO和COD的相关性、反硝化理论[3]以及物料平衡原理(在不考虑生物同化作用下,去除1gNO3--NDOI:10.13789/j.cnki.wwe1964.2015.0323给水排水Vol.41No.92015135需消耗碳源2.86gCOD),在一定的内回流比r和内回流混合液DO浓度下,内回流混合液溶解氧对进水碳源或外加碳源的消耗量为r×DOmg/LCOD,进而导致工艺系统脱氮能力下降r×DO/2.86mg/L。可见,内回流混合液溶解氧浓度和内回流比均是影响工艺脱氮的重要因素,两者共同决定内回流混合液溶解氧对工艺脱氮的影响程度。因此,基于上述内回流混合液DO浓度调研结果,结合工艺运行控制参数,对太湖流域某市典型城镇污水处理厂内回流混合液DO对工艺系统脱氮效能的不利影响进行了具体分析,结果见表2。表2内回流混合液DO对工艺脱氮影响污水处理厂内回流点DO/mg/L内回流比r/%碳源消耗/mg/LCOD脱氮量下降量/mg/LQT厂4.61506.92.41QS厂一期2.452004.91.71QS厂二期2.282004.561.59JB厂一期2.651002.650.93JB厂二期4.631004.631.62JB厂三期2.361002.360.83CB厂二期2.81002.80.98CB厂三期3.971003.971.39由表2可见,内回流混合液DO对工艺系统脱氮效能的影响有差异,各

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