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印染废水处理工艺改造的工程实例

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文档简介:

印染废水处理工艺改造的工程实例印染废水处理工艺改造的工程实例摘要:通过对吴江某污水厂印染废水处理工艺存在的问题进行分析和研究,对其印染废水处理工艺进行了改造。改造后采用“混凝气浮—厌氧—好氧1(活性污泥)—好氧2(生物接触氧化)—混凝沉淀”新工艺处理印染废水,出水各项水质指标达到了DB32/1072—2007《太湖地区城镇污水厂及重点工业行业主要污染物排放限值》排放标准,取得了良好的环境效益、社会效益和经济效益。关键词:印染废水气浮生物接触氧化混凝前言20世纪70年代以来。国内对印染废水的处理主要采用生物化学工艺[1~2]。但是生物化学方法较为复杂,技术要求高[3],一般工作人员较难掌握,并且该法具有运行费用较高、对色度的去除率不高(一般只有50%—60%)、对难降解的有机污染物去除效果不好等缺陷,所以常常与物理、化学法串联使用,以取得较好的处理效果。这些方法通常有混凝沉淀法、活性炭吸附法、电解浮上法、气浮法、焦炭煤渣过滤法、无机吸附剂吸附法等[4]。1工艺流程的对比吴江某污水处理厂主要处理周边印染厂的印染、喷织废水,处理能力15000吨/天,每天实际处理废水11000吨,该废水中含有多种染料和助剂,污染严重,改造前其平均进水水质见表1。该厂原废水处理装置采用“厌氧—好氧1(活性污泥)—好氧2(生物接触氧化)—混凝沉淀”工艺,经该工艺处理的废水水质可以达到DB32/670-2004《纺织染整工业污染物排放限值》。但是随着这几年太湖蓝藻事件的发生,江苏省制定了严格的地方标准DB32/1072—2007《太湖地区城镇污水厂及重点工业行业主要污染物排放限值》,为了使出水水质达到上述地方标准,2008年上半年课题组组织技术、管理人员共同进行攻关,采用“混凝气浮—厌氧—好氧1(活性污泥)—好氧2(生物接触氧化)—混凝沉淀”工艺对原废水处理装置进行了改造,成功解决了上述存在的问题。改造后的处理装置工艺经过半年的运行表明,出水水质达到了江苏省地方标准要求,并取得了良好的环境效益、社会效益和经济效益。1.1原工艺流程吴江某污水厂处理印染废水原采用“厌氧—好氧1—好氧2—混凝沉淀”工艺处理,其中厌氧池中不挂填料,好氧2池中采用的填料为弹性填料。其工艺流程见图1。印染废水经上述工艺处理后水质由吴江市环保局抽样监测,监测结果见表2。从表2中可以看出,印染废水经原工艺处理后的各项水质指标仅达到DB32/670-2004《纺织染整工业污染物排放限值》,并不能满足江苏省制定的地方标准《太湖地区城镇污水厂及重点工业行业主要污染物排放限值》(DB32/1072—2007)。1.2改造后的工艺流程改造前该废水BOD5/CODcr=0.27,二沉池出水CODcr浓度高达400mg/l,说明该废水可生化性差,主要原因是其废水进入生化前CODcr浓度太高,并且没有调节池,对生化冲击大。因此经过大量小试及工程实践考察,决定在厌氧池前段增设调节池和气浮池;对于进水浓度过高的问题,则利用现有管道增加喷织废水进水量,达到冲淡印染废水浓度的效果。针对曝气不匀,曝气头易堵塞、破裂现象,决定把原处理工艺中的好氧池中的曝气头改为TK-R65型曝气软管。因此,经过改造后的印染喷织废水处理装置采用“混凝气浮—厌氧—好氧1(活性污泥)—好氧2(生物接触氧化)—混凝沉淀”工艺,它是一种“物化—生化—物化”三段处理工艺。2工艺运行该废水处理装置工艺改造于2008年5月底竣工运行,经过近一个月的运行,2008年6月28日吴江市环保局监测站对其进行了监测验收改造后的各项水质指标全部达到DB32/1072—2007《太湖地区城镇污水厂及重点工业行业主要污染物排放限值》排放标准。改造后气浮池出水BOD5浓度为256mg/l,跟原工艺相比较,改造后的厌氧池进水BOD5/CODcr=0.5,CODcr生化去除率高达80%以上,总去除率达到95%以上。同时在工程验收后,吴江市环保局对废水处理后水质状况进行了为期六个月每月一次的随意跟踪抽样分析。结果表明,废水经改造后的工艺处理,其各项水质指标每次均达到DB32/1072—2007《太湖地区城镇污水厂及重点工业行业主要污染物排放限值》排放标准。3经济分析及环保效益该工程投资96万,折合每吨水投资64元(按日处理量1.5t计算)。改造后直接运行费用构成如下:电费0.61元/t;药剂费为0.66元/t;管理费(日常维修,人员工资)0.20元/t,合计直接运行费用为1.47元/t。废水处理改造工程实施后,每年减少CODcr排放量约为154吨,大大改善了企业周围的水质环境,同时也对太湖水质的改善具有重要作用。4结语吴江某污水厂印染废水处理采用“混凝气浮—厌氧—好氧1(活性污泥)—好氧2(生物接触氧化)—混凝沉淀”工艺,经过近半年的运行实践表明,其出水水质指标达到DB

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