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MBR-RO 组合工艺深度处理焦化废水试验研究

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2014年十一省(市)金属(冶金)学会冶金安全环保学术交流会论文集2014年十一省(市)金属(冶金)学会冶金安全环保学术交流会论文集图1试验装置示意图第一作者简介:张l垒(1977~),男,博士,高级工程师,从事废水处理及资源化技术研究,E-mail:leizhang21c@163.comMBR-RO组合工艺深度处理焦化废水试验研究张垒1刘璞1王丽娜1王凯军2刘霞2薛改凤1付本全1吴英3(1.武汉钢铁(集团)公司研究院,湖北武汉430080;2.武汉平煤武钢联合焦化公司,湖北武汉430082;3.武钢烧结厂,湖北武汉430082)摘要:采用膜生物反应器-反渗透(MBR-RO)组合工艺对二级生化处理后的焦化废水进行深度处理。考察了MBR单元及RO单元处理影响因素原水电导率、跨膜压差对产水率和脱盐率的影响,结果表明,该组合工艺运行稳定且出生效果好,处理后的出水水质能满足《工业循环冷却水处理设计规范》(GB50020-2007)的要求。关键词:焦化废水;膜生物反应器(MBR);反渗透(RO);深度处理焦化酚氰废水含有酚、杂环化合物、氨氮、硫化物、氰化物、硫氰酸盐及大量无机盐,COD排放占钢铁流程的90%左右,是典型的难降解、难生化的有毒性废水[1-3]。2008年12月,工信部为促进焦化行业产业结构优化升级,颁布的“焦化行业准入条件(2008年修订)”明确规定:“酚氰废水处理合格后要循环使用,不得外排。”现行的《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)规定,2015年1月1日起,现有企业将执行新建企业水污染物排放浓度限值,为此,开展对焦化废水深度处理并回用及满足新国标要求开发新工艺,已成为业内科技工作者的主攻方向。膜生物反应器(MBR)集生物处理和膜分离于一体的新型处理工艺,具有处理效率高,占地面积小等诸多优点,已广泛应用在市政和工业废水领域[4-5]。反渗透作为一项成熟的膜技术已广泛用于废水深度处理与脱盐过程[6-7]。本研究探索利用膜生物反应器-反渗透(MBR-RO)组合工艺对二级生化处理后的焦化废水进行深度处理与回用,为工业化应用提供数据支撑。1材料与方法试验水样取自某钢铁公司的焦化外排废水,该废水经过O/A/O生化处理及混凝沉淀工艺后,其主要水质指标见表1。试验试剂有:NaOH,K2CrO7,NaCl,HCl,Ag2SO4,HgSO4,分析纯,国药集团化学试剂有限公司。N1,N2试剂,兰州连华环保科技有限公司。溶液均用二次蒸馏水配制。试验装置见图1。MBR采用好氧工艺,管式膜组件,膜材质为聚偏氟乙烯(PVDF),过滤孔径0.1μm。废水在MBR吸水泵作用下,以膜过滤的形式实现了悬浮物与水的分离,分离后的水进入中间水槽,然后在增压泵作用下通过反渗透膜得到高质量的产水,浓盐水外排。MBR装置接种活性污泥来自于焦化厂生化好氧污泥,污泥浓度(MLSS)5600mg/L,污泥龄15d,进水为生化外排水。鼓风机提供好氧MBR溶解氧,溶解氧浓度在5~6mg/L,同时,空气也提高了膜内流体的湍流强度,增加膜表面剪切作用有关,防止了膜的污染。实验仪器和设备主要有:PHS-3B精密pH计(上海科学精密仪器有限公司);电导率分析仪(EC-215,罗马尼亚哈纳设备公司);氨氮分析仪(5B-6DH,兰州连华环保科技有限公司);COD分析仪(COD571表1实验用水部分水质参数项目CODmg/LpH(25℃)NH3-Nmg/L浊度NTUTFemg/LCl-mg/L电导率ms/cm焦化废水100±107.55.016.44.55308.95.9*回用标准307.0-8.5550.5250-*备注:工业循环冷却水处理设计规范GB50020-2007)319··2014年十一省(市)金属(冶金)学会冶金安全环保学术交流会论文集2014年十一省(市)金属(冶金)学会冶金安全环保学术交流会论文集型,上海精密科学仪器有限公司);离子色谱仪(883型,瑞士万通中国有限公司)。水质分析及方法见表2[8]。混合液悬浮物浓度MLSS、溶解氧DO等分析方法均依照国家环保局编写的《水和废水分析检测方法》进行。2结果与讨论MBR能够高效截留污泥,实现污泥停留时间与水力停留时间的分离,使反应器中保持较高的污泥浓度,丰富污泥中微生物种类,同时截留大分子污染物,延长生化作用时间,表现出优良的COD去除能力。MBR工艺中,COD的去除率与进水水质、MBR膜丝污堵、污泥活性、污泥浓度、污泥成长周期等有关,实验中MBR活性污泥来自于焦化现场二生化好氧池活性污泥,测得水力停留时间5h,MLSS浓度5600mg/L左右,pH值为7.2,进水COD平均在85mg/L。图2为试验期间7批次运行效果。从运行数据来看,水质进出前后COD去除率波动范围在15~40%之间,这是因为MBR可

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