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二氧化氯系统的维护与保养

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文档简介:

二氧化氯系统的维护与保养根据生产情况定期进行维护(一)、清洗发生器1.二氧化氯发生器的清洗:每周清洗一次发生器的反应釜,两周清洗发生器管线上的过滤网及用碱液清洗一次发生器的反应釜。氯酸钠投加泵出口两周清洗一次配套管路、进料计量泵泵头、出口逆止阀、安全塞、进气口管路、管道过滤器等部位进行全方位的彻底冲洗,保证发生器的平稳安全运行。2.二氧化氯发生器的清洗过程:停计量泵电源,用水射器带走反应釜内反应液,同时从加水口向反应釜加水,冲淡反应液,再从进气口。安全塞口分别加水,一直到反应釜内液体没有颜色。3.用碱液清洗:将进气口用胶皮堵死,将发生器注满水,浸泡二十分钟,在排污阀将水排净。如果原料杂质较多,可用5%氢氧化钠溶液浸泡,确保发生器内部清洗干净,管路畅通无阻。(二)、计量泵的维护1.计量泵在使用时或冲洗设备时一定要防水。原料罐加完料后检查计量泵输料管中是否有气体进入,如有,应及时排掉。2.将进出口的单向阀拆下,清洗干净,如小球损坏或底座破损(用放大镜观察),以免因单向阀不严造成的计量不准,膜片每8000小时更换一次。3.应经常检查计量泵有无泄漏,如有泄漏,查明原因及时进行维修。(三)、清洗原料罐可每一年进行一次。(四)、当在用设备不能正常运行转至备用设备运行时,要以最快的速度修复再用设备,以保证二氧化氯的持续加投。故障表现、故障原因及排除(一)、防暴塞暴开1.进气量过小,造成反应釜液位过高,部分位置二氧化氯浓度过高发生暴塞,增加水射器吸力。2.原料、进气温度过低,反应不充分,提高进料、进气温度。3.因发生器内杂质过多造成管路堵塞,彻底清洗发生器。4.压力水突然中断,停止进料加水稀释反应釜内反应液。(二)、反应效率过低1.进料比例不对,校计量泵及调整背压阀,清洗原料管线过滤器。2.原料、进气温度过低,反应不充分。3.反应釜液位过低,反应时间不足,降低水射器吸力,提高反应釜液位。(三)、设备无负压表现为设备内听不到鼓泡声,原因为动力水压不够,水射器前后没有压差,无法带动水射器工作,需调整水压,安全阀已打开需复位,管道按口阀门漏气。(四)、温控器通电后不加热温度显示在设定值之间,水温很低,绿灯不亮,这是因为热电阻线断路,或热电阻接点锈蚀严重或接触不良,应打开设备后盖,用万用表测量是否断路,如锈蚀应用砂纸清除干净;水温很低,温度显示也很低,而绿灯长亮,说有加热管坏,或加热管接触断路或者接线锈蚀,应更换加热管或消除污垢;水温很低,温度显示也很低,故障灯亮,说明水位计有故障,应检查电极至温控器之间的线路中否断线,电极使用长,周围附着一层水垢,应清除干净,如线路和电极正确,则水位计坏;水温低,温度显示低,电磁接触器不吸合或连续吸合,说明液位控制器坏或检查接触器。(五)、水温过高(超过设定值)温度显示超过设定值,且不断上升,说明温度显示仪坏,应切断电源更换显示仪,也可能插件接触不良,造成仪表显示混乱;当水温很高,但仪表显示低于设定值,原因为温度显示仪与液位控制仪连线接错,请调换线头。

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