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某水厂扩建工程调试方案的制定与实施

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文档简介:

14给水排水Vol.41No.122015某水厂扩建工程调试方案的制定与实施陆纳新袁君(无锡市自来水有限公司,无锡214031)摘要无锡某水厂扩建工程包括取水工程和净水厂两部分。取水泵站增设1根DN1800浑水管;净水厂为新建,工艺含预处理、常规处理、深度处理和尾水处理,其中,预处理总规模为60万m3/d,包含了一期30万m3/d,其余部分扩建规模为30万m3/d。根据其工艺特性,结合扩建工程建设及一期水厂生产运行情况,统筹考虑单机单体调试、局部系统调试和联动调试需求,制定了分阶段调试方案。该方案将整个扩建工程的调试分为预处理、尾水处理和常规-深度处理三个部分,逐步进行,相继投运。在实施中没有对工程进度造成影响,保证了现有生产安全,期间处理并解决了调试过程中暴露出的几个问题,最终实现扩建工程的整体投产和与现有生产系统较好的衔接。关键词净水厂调试扩建工程预臭氧—生物接触氧化臭氧—生物活性炭1背景无锡某水厂始建于2003年,采用常规处理工艺。处理规模为30万m3/d,其中取水泵房土建规模80万m3/d,取水泵房至沉淀池间安装DN1600浑水管1根,总长度约为3.7km;2008年建设了尾水处理工程,以减少水厂生产过程中污染物的排放,改善周边水体生态环境;2010年在常规处理后增加了30万m3/d臭氧-生物活性炭深度处理工艺,整体改善提高了出厂水水质(以上部分在文中也称“一期”)。为满足正常及应急状态下的供水需求,2011年底,该水厂又进行了扩建(文中也称其为“二期”),包括取水工程和净水厂两部分内容。取水泵站建在太湖中,本次扩建更换设备,增设1根DN1800浑水管;净水厂为新建,处理工艺含预处理、常规处理、深度处理和尾水处理,其中,预处理总规模为60万m3/d,包含了一期30万m3/d,其余部分扩建规模为30万m3/d。2工艺概况2.1工艺流程在该水厂原水工艺试验研究基础上,结合类似水源水厂运行经验,水厂扩建工程采用预臭氧-生物预处理-混凝-沉淀-砂滤-臭氧-生物活性炭-消毒等处理工艺;沉淀池排泥水、滤池反冲洗水和深度处理废水收集后,进行浓缩—平衡—脱水处理。图1水厂扩建工程工艺流程示意其工艺流程示意见图1。2.2主要工艺设计参数预处理采用预臭氧-生物接触氧化工艺。设预臭氧接触池2座,臭氧采用水射器投加,设计停留时间为5min。悬浮填料生物接触氧化池4座,采用鸭嘴式曝气头布气,设计停留时间50min,气水比为1∶1~1∶1.3,暂不填充填料,不设排泥管。常规处理选用机械混合-机械絮凝-平流沉淀池-V型滤池,平流沉淀池与清水池合建,统称“沉清池”。混合絮凝时间共19min,水平流速18.7mm/s,停留时间111min,出水槽负荷为300m3/(m·d)。V型滤池设计滤速7m/h,采用气水反冲加表面扫洗方式。深度处理采用臭氧-生物活性炭工艺。臭氧接触池总接触时间15min,分3阶段曝气,各阶段接触时间依进水方向约为4.0min、5.5min和5.5min。DOI:10.13789/j.cnki.wwe1964.2015.0507给水排水Vol.41No.12201515活性炭翻板吸附池空床滤速9.8m/h,反冲洗时气冲和水冲轮流进行。尾水处理包括排泥池、浓缩池、平衡池和脱水车间。浓缩后污泥依靠重力流至污泥平衡池,上清液达标排放或回流到沉淀池前再回用,干污泥进行外运、资源化等处理处置。3工程调试方案3.1调试目的检验扩建工程各组成系统是否符合设计要求,整个系统的工艺性能能否满足生产需求,及时发现并解决问题,确保主体构筑物及其辅助建筑物以及鼓风机、臭氧发生器等设备、管道在设计负荷状态下能够正常运行,为整个扩建工程顺利投入生产运行做好充分准备。3.2前提条件(1)调试前,主体构筑物土建已交工验收合格,其结构性能已达到设计要求。(2)新建的管线(生产、雨水及排水系统等)按规定程序验收合格。(3)相应的电气设备、仪表等已经安装到位,各技术指标符合安装质量要求,其机械与电器性能已得到初步检验,等待进行机械设备的带负荷试验。(4)调试内容相关的技术资料已完善。(5)参与调试人员经过相应培训及安全教育工作,提高岗位人员自我保护意识,避免误操作。(6)各车间规章制度和操作规程已制定完成和颁布。(7)充分考虑调试中的各类突发状况,组建应急队伍。3.3方案设计根据工程建设的计划安排,2012年5月底完成预处理工程,8月完成尾水处理工程,主体工艺工程在2012年底完成,在此基础上结合生产实际,将整个扩建工程的调试分为预处理、尾水处理和常规-深度处理三个部分,逐步进行,其中每一部分的调试分为单机调试、局部系统调试和联动调试三大块,参见图2。单机调试主要是各单体构筑物的充水调试,鼓风机、臭氧发生器等设备的单机调试,以及电磁流量计、气体流量计等仪表的调试。局部系

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