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ABS生产废水处理工艺改进

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文档简介:

·34·河南化工HENANCHEMICALINDUsTRY2005年第22卷ABS生产废水处理工艺改进滕文锐(}fJ~JZqk大学化学工业职业学院,河南郑州450042)摘要:ABS生产系统中的废水因含有较高的COD(化学耗氧量)、SS(悬浮物含量),且有机物组成复杂,仅仅依靠生化处理,水质难以达到国家排放标准。通过以下措施进行改良:①选用合适的电解质、凝絮剂,可使加压气浮系统的ss去除率达到90%以上,废水中COD也可从6000mg/L下降至4000mg/L。②藉改良曝气头提高溶氧能力。③将原l、2生化池改为相应的生化一兼氧池;3、4生化池改为生化一好氧池,则污水处理后达到国家一级排放标准。关键词:ABS废水;气浮池;兼氧池;好氧池中图分类号:X783.2文献标识码:B文章编号:1003—3467(2005)06—0034—02ABS(丙烯腈一丁二烯一苯乙烯三元共聚物)作为性能优良的工程塑料,现已广泛用于制造电视机、冰箱外壳等产品,但其废水处理问题引起人们的关注。浙江宁波LG甬兴化工有限公司主装置工艺引进韩国LG化工技术,污水处理场由韩国GREENENGINEER公司设计并提供设备,运行初期因操作设计等原因,处理后的水质不稳定,经过技改后,现处理水已达到国家一级排放标准。1废水来源及水质(见表1)从表1可见,污水中COD主要来自ABS工段和掺配工段,ABS工段COD和ss含量较高,因而提PBLABS掺配生活污表1原废水水质情况注:PBL指橡胶废水处理。高气浮效率以降低COD对生化系统负荷是关键。2工艺流程及改造改造后的工艺流程如图1所示。各工段污水经过爬筛机后存放于工艺区集水池,而后进入污水处活性污泥全回流图1改造后的工艺流程图收稿日期:2005—02—21作者简介:滕文锐(1971一),女,讲师,主要从事化工及制冷专业的教学及研究工作,电话:(0371)67842087。维普资讯http://www.cqvip.com第6期滕文锐:ABS生产废水处理工艺改进·35·理场的污水池,后用泵抽至混凝池,期间加入Mg(OH)、POLYMER(高分子絮凝剂)、Al(SO),经充分搅拌后进入气浮池,在气浮池中去除SS。浮渣通过压滤机分离后送焚烧炉燃烧,气浮后的水一部分回流至污水池,另一部分进入四级串联的生化池。经生化处理后水进入1沉降池,部分活性污泥回流至1生化池,另一部分回流至1污水池。1沉降池中的清液溢流至混凝池,期间加入POLYMER、PAC,并通过pH值自动调节仪适当调节pH值,充分搅拌后进入2沉降池。2沉降池中的底泥废弃,清液依次通过沙过滤器和活性炭过滤器,经在线COD检测仪检测合格后排放。本工艺改进主要过程如下:2.1改污水池为兼氧池原工况:污水处理场污水池为两个,尺寸分别为4500mmX10000mmX4000mm:7500mmX10000mmX4000mm,总容量为480m,原污水池仅作贮水,运行一段时间后表面的积存浮渣需定期清理。改造情况:在污水池底部安装四根曝气管,污水先进入1污水池,通过两台爬筛机溢流至2污水池,然后泵人混凝池。1污水池引入来自1沉降池的回流活性污泥,污水在污水池中实施兼氧处理,这样不仅可以降低污染程度,而且还可降低有机物的复杂程度,以有利于后续的好氧处理。正常运行时兼氧处理时间为l5~20h,一般兼氧池中可加入尿素、磷酸等。气浮池气体循环管上开有多孔,以利于浮选出沉渣。其清液回流至污水池以降低初级污水的COD值,大部分清液进人生化池。改造后,排放废水COD由22000mg/L降至12000mg/L,无浮渣积存,污水泵运行良好。2.2混凝与气浮过程原设计采用Mg(OH)、MgSO作为电解质,POLYMER作为凝絮剂,加药混凝后的污水进入气浮池。通过下列调试和筛选试验:将MgSO改为Al(SO),将MgSO改为FeSO,对比数据见表2。表2加MgSO、A12(SO)3、FeSO时气浮对比数据注:以上数据为试样分析数据的平均值。从表2可以看出,AI(SO)对SS去除效率最高,平均去除率为97.6%,但Al¨含量超过50mg/L时对活性污泥生长会产生一定的抑制作用;FeSO出水中COD值低于Al(SO),但其ss去除率低于Al(SO),导致出水色度较高。经过比较,我们初步认为采用Al(SO)效果较好。2.3生化系统改造前,20t/h的污水经气浮后直接进入生化池,1沉降池污水全部回流至1生化池。因污水负荷较高,生化池曝气头数量及鼓风量不足,造成生化池氧含量严重不足。故1、2池为厌氧池,3、4池为兼氧池,对COD去除效率很低。同时,负荷过大时还会出现活性污泥膨胀现象。为此我们进行以下改造:对1生化池重新布置曝气管,采用微孔曝气头并增加曝气头数量。因进水COD值仍很高,1池为兼氧池,但氧含量已超过0.5mg/

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