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SEZ型立式混流泵常见振动原因分析与处理

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文档简介:

工艺设计改造及检测检修ChinaScience&TechnologyOverviewSEZ型立式混流泵常见振动原因分析与处理陈洪海(广东粤华发电,广东中山528400)【擒要】本文通过对SEZ-~q式混流泵组常见机械振动异常现象分析,找出机械振动异常原因,提出处理方法,保证水泵稳定、安全、长周期运行。I关键词】循环水泵机械振动分析现代火力发电厂机组容量不断提高,蒸汽流量不断增大,凝汽器容积也就越来越大。相应地,冷却面积也越来越大。同时,要保证蒸汽的冷凝效果,不仅要求凝汽器有足够的冷却面积,也要求凝汽器有足够的冷却水量将蒸汽凝结放出的热量带走。因此,循环水泵在火力发电厂生产中作为重要辅助设备之一,保证其安全,可靠地运行,是保证整台机组安全、稳定运行的关键。1概述横门电厂二期循环水泵采用上海凯士比泵业型号SEZ1200-955-800的立式混流泵,流量13392m/h,扬程18.7m,转速594r.p.m配套电机为湘潭电机厂生产型号为YKKL630-10TH。该泵维护方便,泵轴导轴承采用塞龙轴承,采用生活水和工业水清洁水冷却,减小海水腐蚀及沙粒磨损。在不拆卸泵体情况下,SEZ1200-955-800型立式循环水泵可将转子抽出检修,减轻检修工作负担。水泵的吸入口垂直向下,吐出口水平布置。从上向下看,水泵顺时针旋转,电机与水泵垂直联接安装,水泵的轴向力由安装在电机上部的推力轴承承受。二期循环水泵#4B自投入运行以来,由于频繁出现问题,一直未能长期稳定运行,严重威胁机组安全,从2010/48月至今已经过多次计划性大修,非计划检修等多次检修,但短期运行后总是状况连出,振动超标,随着对泵组各部件检查的深入,终于找到影响泵组振动的原因,并解决泵组振动的问题。2引起振动的可能原因分析和处理水泵的振动原因比较复杂,一般而言,可分为水力振动与机械振动,水力振动与流道设计、运行方式调整等外部因素有关。机械振动是由机械本身原因引起的振动,是属于内部因素。本文根据SEZ1200-955-800型立式循环水泵组运行后产生的常见机械振动的异常现象进行分析,找出机械振动原因。提出处理方法,从而消除水泵的异常振动。本文就#4机组B循环水泵的检修历史作详尽说明,2011年1月对该泵大修,两个月后振动逐渐增大,5月解体大修,更换三条泵轴,叶轮作动平衡试验,基础台板和筒体水平度检查,靠背轮瓢偏检查,试运良好,运行一个月后振动逐渐增大,7月对电机解体,检查导瓦、推力瓦,推力头镜板水平,电机转子动平衡试验不合格,校正合格,复装试运后运行良好至今。引起大型立式泵振动的原因涉及方方面面,最为常见的因素有以下几点:(1)电机和泵转子质量不平衡。2011年1月对该泵大修,两个月后振动逐渐增大,5月解体大修,发现泵导轴承与轴套存在磨损现象,表1上下上轴0.080.025中轴0.0550.Il下轴0.07942014年8月下第l6期总第196期其中以下轴磨损较厉害,通常轴承磨损量达Imm以上,呈现圆周整圈磨损;轴套则属单侧磨损,磨损量通常在2mm一3mm以上。据此分析,泵体转子部件弯曲,或是转子某部件质量不平衡。我们对该泵叶轮作动平衡试验,动平衡严重超标,对叶轮作动平衡修正,修正前I.16kg偏差。修正后平衡12g。由于工期原因5月大修未对电机转子做平衡试验检查。(2)电机主联轴器与泵联轴器面以及泵组三条转子联轴器面不平行、主轴与联轴器不垂直。对三条转子联轴器作瓢偏检查,发现靠背轮瓢偏不合格,装上靠背轮后对泵轴靠背轮瓢偏测量值如(表1)。(3)转子弯曲。5,q解体大修检查发现三条泵轴弯曲超标,尤其上轴弯曲严重,联系厂家后对三条泵轴作了更换处理。(4)基础沉降不均匀,台板水平不合格,电机机架水平不合格。解体后发现泵导轴承与轴套存在磨损现象,其中以下轴磨损较厉害,通常轴承磨损量达lmm以上,呈现圆周整圈磨损;轴套则属单侧磨损,磨损量通常在2mm-3mm以上,据此判断转子部件弯曲或质量不平衡造成此现象,对水泵筒体吊铅坠测量水平,下lOm偏差2mm,电机架水平也合格。(5)水泵轴承和密封部件磨损破坏,致使转子离开基准位置,联轴器中心发生偏移引起振动,甚至引起动静摩擦。5月大修更换所有密封部件及三个橡胶轴承、轴套。(6)转子部件脱落或泵体内存在无法打出的杂物,每次大修对此检查,基本排除此种情况。(7)电机导瓦间隙超标。原因有以下方面:①原来安装没调整好;②固定部件松动;③瓦块磨损。处理:重新按要求调整好;磨损严重的瓦块予以更换。5月大修后试运行该泵运行良好,水平振动0.02垂直0.01,一个月左右振动逐渐增大,现象同以往振动相似,都是垂直水流方向超标,最大至0.10mm,综合历次分析,电机方面可能也有问题,7月解体电机检查,总结振动原因:①对电机转子动平衡试验,动平衡严重不合格,按要求修正动平

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