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BIOLAK工艺处理印染废水工程实例

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BIOLAK工艺处理印染废水工程实例工艺处理印染废水工程实例更新时间:2009-09-0714:21来源:作者:阅读:1263网友评论0条[摘要]采用了先进的“德国百乐卡(BIOLAK)生物处理技术”治理印染废水,采用筛网滤池进行前处理,高效复式曝气池为处理工艺主体,沉淀池污泥全回流以削减最终的排泥量,出水达到较高的处理标准。[关键词]印染废水;百乐卡(BIOLAK)生物处理技术;工程实例1工程概况广东某印染厂是一家主营牛仔洗漂和牛仔纱线浆染企业,该厂每天排放约4000m3高色度、高悬浮物含量的服装洗漂、染色废水,这些废水以前仅经简单的物化处理,出水不能达标,且污泥量大。为贯彻我国环境保护的方针,整治该地区的水污染,我公司承担了该厂的废水治理工作。由于该厂地处二类水源保护区,故执行《广州市污水排放标准》DB4437-90一级新扩改标准:pH:6~9;色度:40倍;SS:70mg/L;BOD5:30mg/L;CODCr:80mg/L。表1为该厂废水主要污染指标的实测数据。由表1可知,BOD5/CODcr=0.17,废水生化性欠佳。该厂使用大量靛蓝、硫化黑及烧碱、渗透剂等多种印染助剂,是造成废水生化性差的主要原因。2工艺选择实验表明,该废水单纯采用好氧处理不能达标。针对该企业的水质特点,本方案拟选取先进的“德国百乐卡(BIOLAK)生物处理技术”,其技术要点为高效的曝气系统和高效复式反应系统。“百乐卡(BIOLAK)生物处理系统”可以使废水中难降解的有机物分子通过裂解、开环、断键基团取代等反应,达到脱色、提高可生化性等目的,且不需加药、无耗能、效果稳定、耐冲击负荷。经分析论证,我们决定采用“百乐卡(BIOLAK)生物处理技术”对该厂废水进行处理。工艺流程见图2。3工艺设计3.1预处理牛仔洗水过程中产生大量的布毛,部分磨细的浮石也随水漂流出来。为了防止后续系统的堵塞,这些杂物必须清除。悬浮的布毛由于太细小,一般的细格栅不能将其除去。经过长时间的实践摸索,我们采用了筛网滤池的办法,较好的解决了这一问题。3.2集水池染线污水排入专用集水池。外形尺寸:11×5×3.0m3;有效停留时间:7.0h。3.3调节池废水的pH变化范围为9~10。微生物生长最适宜的pH值是6~9,考虑到厌氧微生物对pH耐受力较强,调节池不设专门的pH值调节设施,运行中pH采用人工监控的方法。废水温度一般在30~40℃之间,偶尔有小股流量的废水温度达到48℃左右,不影响整体运行,故工艺中不考虑降温措施。实验所用调节池的外形尺寸:8.0×8.0×3.0m3,调节池的停留时间为1.5h。3.4斜管沉淀池染线污水通过投加高效絮凝剂和助凝剂,可去除污水中的硫化物、部分COD、BOD以及色度等,物化处理后的污水排入调节池与洗漂污水混合处理。该沉淀池的表面负荷为:0.95m3/m2·h。3.5高效复式曝气池复式曝气池的有效水深为4.0m,设计停留时间HRT=17.4h。其中厌氧反应区为24.0×5.0×6.5m3。设潜水搅拌机2台,可以有效促进厌氧反应区内的泥水混合。曝气区为24.0×19.0×6.5m3。厌氧反应区与曝气区利用柔性隔墙分隔,曝气区设柔性曝气链14条。复式曝气池是本工艺的主体构筑物之一。研究表明,通过厌氧和好氧过程,废水中不溶性的、大分子的、多环结构的、难以生物降解的有机物,均被降解为可溶解性的、小分子的、结构简单易于生物降解的有机物,提高了废水的可生化性。同时,废水中染料分子发色基团被破坏,脱色效果显著,可达70%以上。3.6沉淀池污水由曝气池处理后进入沉淀池进行泥水分离,沉淀下来的生物污泥由漂浮式刮泥机、排入污泥槽回流,大部分回流到复式曝气池,少量剩余污泥排向污泥处理系统。沉淀池的外形尺寸:24×13×4.0m3;有效停留时间:3.0h;表面负荷:1.5m3/m2·h。3.7稳定池污水经沉淀池泥水分离后,清水进入稳定池进行二次曝气,以保证出水清洁,出水中有足够的溶解氧排放。稳定池外形尺寸:24×5×4.0m3,表面负荷:1.2m3/m2·h,有效停留时间:3.5h。3.8污泥处理沉淀池的污泥主要是由曝气池中脱落的生物膜组成,其有机物含量高,回流至厌氧反应区,可以作为厌氧微生物的营养,使高效复式曝气池在运行中不必补充碳源;回流至曝气区,可以补充高效复式曝气池的生物量,提高有机负荷;剩余污泥进入污泥浓缩池。污泥浓缩池的尺寸为:15.0×4.0×4.5m3,有效容积:200m3。该厂原有一台1.5m宽带式压滤机机,各部分均能正常工作。污泥经过浓缩池浓缩,再由带式压滤机机压成泥饼,外运填埋。4处理效果4.1工程调试该工程于2003年6月中旬进入调试阶段,调试期共3个月。部分调试数据变化趋势图2、图3所示。4.2调试说明调试期间正值厂家生产转向旺季,废水进水量十周内由

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