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绍兴污水处理厂污泥处理工程改扩建设计

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文档简介:

2014威士邦全国印染行业节能环保年会2污泥处理工程设计2.1污泥处理系统现状及评价污泥浓缩能力:污水处理厂一期工程建设直径为24m的重力浓缩池2座,二期工程建设直径为28m的重力浓缩池8座,三期建设直径为28m的重力浓缩池4座,浓缩池运行较稳定,但对于物化污泥的处理效果不够理想,出水含水率较高。浓缩性能不佳,主要是对物化污泥及厌氧污泥的处理效果较差。好氧污泥的运行较为正常,浓缩能力不能满足处理全部污泥的需要,需增加浓缩能力,各浓缩池配泥不均,需对污泥进行均匀分配,同时通过混合曝气、加药等生产性试验提高浓缩池处理效果。脱水能力:一期工程设3m带宽的带式污泥脱水机5台,二期设3m带宽的带式污泥脱水机10台,离心污泥脱水机2台,单台处理能力为451干泥/d,三期设3m带宽的带式污泥脱水机11台,带式脱水的污泥含水率较高,只能维持在83%左右;部分设备部件老化需更换;现有脱水机能力不能满足全厂污泥脱水的需要。其他配套设施:储泥池运行基本正常,需更新调整一期搅拌器,连通储泥池,增强储泥池的调配能力;输送干泥的C型螺杆泵老化严重,且输送能力不够,需更换:二、三期加药系统不能实现连续加药,无法满足脱水机对加药能力的需要,需更换;现有生产废水提升泵房提升能力仅4×104m3/d,不能满足提升浓缩上清液、脱水机上清液、冲洗废水等水量要求。自河道取水的原水泵房取水能力不能满足带机冲洗用水量需要,需新建取水泵房及尾水过滤器房。污泥外运无转输缓存设备,需增加污泥料仓。2.2污泥处理工艺设计污泥浓缩去除的对象是占污泥水分70%左右的细胞间隙水。本工程预留用地较大,可以布置重力浓缩池,若采用离心浓缩机浓缩,一次性设备投资大,管理难度较大,运行费用较高,且本工程产泥量大,污泥量的波动较大,对储存污泥能力的要求较高,采用重力浓缩池较为适宜。小试以及中试结果表明,物化污泥与生化污泥混合后曝气可大幅改善污泥的浓缩效果。根据现场污泥系统运行情况,浓缩池运行存在以下几个问题:①各排泥点排泥时间、排泥浓度及排泥量波动较大,浓缩池的冲击负荷较大;②各浓缩池进泥量分配不均,不能充分发挥所有浓缩池的浓缩能力;③现有污泥浓缩沉降性能不佳,泥水分离效果较差,上清液sS值较高,污泥截留率低。针对以上问题,拟采取以下措施:①为了稳定各浓缩池的污泥处理量,减少进泥量的波动性,增加污泥调节池,对污泥的质与量进行调节。②预留污泥浓缩池加药系统,结合试验结果,提高污泥浓缩池的泥水分离及浓缩效果,降低上清液SS浓度,增加浓缩池排泥浓度。③增加污泥配泥系统,可调节分配至各浓缩池的污泥量,充分发挥所有污泥浓缩池的浓缩能力。④适当增加新建浓缩池的处理能力,为浓缩系统留适当余量。本工程拟结合污水处理厂污泥处理现状,综合比较经济、技术各方面要素,合理选用脱水工艺,根据调研结论,新建污泥脱水设备采用国产离心机。本工程工艺流程为:污泥首先进入污泥调节池及污泥泵房,混合曝气调质后通过污泥泵均匀分配到·346·2014威士邦全国印染行业节能环保年会各浓缩池,污泥浓缩后含水率降至约97%,然后进人储泥池缓存后送人脱水机房脱水,脱水后污泥含水率降至约80%,送互污泥料仓后外运处置。3污泥处理改造部分构筑物设计①均质调节池新建污泥均质池1座,将全厂排泥点物化污泥及生化污泥输送至均质调节池,对全厂污泥调质调量,提高污泥浓缩效果。均质池1座2池,底部设曝气管对混合污泥进行曝气,改善污泥浓缩性能,气水比为2:l。池内设置搅拌器16台,单台功率为10kW。设置出水调节堰门?座,将污泥分配至污泥浓缩池。②储泥池已建储泥池4座,一期建设储泥池1座,尺寸为20.0m×16.0m,池深为4.9m,有效容积为1568m3,原有搅拌器功率偏小,且安装在同一角,更换搅拌机2台(~:15.0kw),本工程2台潜水搅拌器分别安装在储泥池对角;二期建储泥池1座,有效容积为1120m3,搅拌机6台,N=7.5kW;三期建储泥池2座,尺寸为18.0m×18.0m,有效水深为3.5m,有效容积为2268.0m3,每座储泥池设搅拌机2台,N=10.0kW。为了充分利用储泥池的能力,实现污泥的灵活调配,安装了污泥转输泵,转输泵流量为80m3/h,实现3座储泥池的连通。③浓缩池一期已建浓缩池2座,浓缩池直径为24m,水深为3.5m,悬挂式中心传动浓缩机N=0.75kW;二期已建浓缩池8座,直径为28m,有效水深为4.0m,垂架式中心传动浓缩机直径为28m;三期建浓缩池4座,直径为28m,垂架式中心传动浓缩机直径为28m。浓缩池均保留利用。④污泥脱水机房一期浓缩脱水机房设带式浓缩脱水一体机(NPA~3000)6台(5用1备),流量为30m3/h,带宽为3m,每天工作24h,单台实际处理能力为12.0tDS/d。因浓缩池出泥含水率变化较大,为了充分发挥脱水

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