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某钢铁企业废水深度处理技术改造_王付建

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文档简介:

冶金动力METALLURGICALPOWER2019年第2期总第228期某钢铁企业废水深度处理技术改造王付建(浙江富春紫光环保股份有限公司,浙江杭州310012)【摘要】某钢厂设计采用超滤及反渗透、钠滤膜、生物滤池、芬顿、高级氧化等工艺的组合对生产回用水进行深度处理,实际运行中这套工艺缺陷也较多,运行成本高,经过对原工艺改进后,在满足出水达标的情况下,提高了生产效率,降低了生产成本。【关键词】深度处理;工艺改进;运行成本;生产效率【中图分类号】X703【文献标识码】B【文章编号】1006-6764(2019)02-0067-05TechnicalTransformationforDeepTreatmentofSteelPlantWastewaterWANGFujiang(ZhejiangFuchunZiguangEnvironmentProtectionCo.,Ltd.,Hangzhou,Zhejiang310012,China)【Abstract】Asteelplantadoptedthecombinedprocessesofultrafiltrationandreverseosmosis,sodiumfiltermembrane,biologicalfilter,Fentonandadvancedoxidationfordeeptreatmentofproductionreusewater.Inpracticaloperationthiscombinedprocesshadvariousfaultswithhighoperationcost,soaprocesstransformationwascarriedout,whichhasim-provedproductionefficiencyandreducedcostwhilemeetingtherequirementonwaterquality.【Keywords】deeptreatment;processtransformation;operationcost;productionefficiency引言某钢铁企业每天外排废水20000t左右,对外部生态环境影响较大,随着国家环保政策的逐渐落实和节能减排的需要,决定对生产循环水的再处理、再利用,最终采用了超滤、反渗透、纳滤、高级氧化、生物滤池、芬顿、臭氧氧化等工艺组合对生产回用水进行深度处理,该工程2017年4月投入正式生产运行,整套系统废水回收率在85%左右,外排水量由每天20000t减少到3000t左右,达到了设计需要,但是由于工艺路线长,在后期系统实际运行中,运行成本高、设备维护困难、系统稳定性差等问题逐渐暴露出来,对现有系统工艺进一步优化改进显得尤为重要。1现状1.1工艺流程中央污水处理站原出水基本已经符合排放标准,本工程主要是将中央污水处理站的原出水进行深度处理和降温,对回用水含盐量进行有效控制,根据水质特征分析及主要污染物特性,本工程的主体工艺采用“超滤+反渗透”工艺路线,处理后得到可回用的脱盐水,并保证浓盐水达标排放,本工程工艺流程见图1。1.2工艺流程说明中央水站排水通过“降温冷却+浸没式超滤处理+反渗透处理”(回收率77%)处理后产水19250m3/d,其中8000m3/d进入宁钢清水池,直接回用;另外11250m3/d和纳滤产水混合后,用做生产消防水。超滤反洗水经“高密度沉淀池+多介质过滤器”处理后回到超滤系统处理。反渗透浓水经“软化澄清+臭氧氧化+硝化反硝化滤池+外压式超滤+纳滤脱盐处理(回收率70%)”,产水4025m3/d。纳滤超浓水最后经过“Fenton氧化+臭氧催化氧化+曝气生物碳池+出水池(折点加氯)”处理后达到《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456-2012)要求排放。系统产生的污泥经储泥池暂存后送往甲方现有污泥沉淀池,由甲方利用现有污泥处理设施处理后外运。1.3存在问题1.3.1系统稳定性差.该系统设计处理水量2.5万m3/d,整个工艺主流67DOI:10.13589/j.cnki.yjdl.2019.02.020冶金动力METALLURGICALPOWER2019年第2期总第228期程(不包含系统回收水处理部分)由13个处理单元串联组合而成,运行、维护难度大,其中任何一个处理单元出现故障,都会影响整个系统的连续、稳定运行,系统自投运后日处理2万m3/d,达不到设计值2.5万m3/d的处理规模,不能满足生产需要。1.3.2生物滤池出水总氮不稳定系统投运1个月内,生物滤池出水总氮曲线如图2所示。图2生物滤池出水总氮曲线图生物滤池设计进水量240m3/h,为保证达标排放,硝化反硝化生物滤池设计出水总氮要求小于5mg/L,生物滤池出水经钠滤浓缩3倍后,钠滤浓水总氮需小于15mg/L后达

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