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MVR在炼厂烟气脱硫废水处理装置的应用

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239科学管理2020年第1期某石化公司催化裂化CO烟气脱硫装置产生了高浓度含盐废水,溶解性固体浓度的设计值为8%,实际运行最高达到13%,根据《青岛市海洋环境保护规定》、《污水排入城镇下水道水质标准》的要求,该装置的高盐废水无法直接排放至胶州湾海洋区域及市政污水管网,通过技术探讨,利用MVR技术新建一套高盐废水处理装置以实现脱硫废水的“零排放”。1MVR技术概述(1)MVR技术原理。MVR是机械蒸汽再压缩技术(mechanicalvaporrecompression)的简称。MVR技术除开车启动外,整个蒸发过程中无需生蒸汽,利用蒸发器出来的二次蒸汽,经压缩机压缩后蒸汽压力、温度升高,热焓值增加,然后送到蒸发器的加热室作为加热蒸汽使用,使料液维持沸腾状态,二次蒸汽也得到了充分的利用。(2)MVR高盐废水处理工艺原理。高盐水经过加热提升温度,在蒸发室中闪蒸出低品位蒸汽,盐水浓度提高后去提稠、干燥设备进行处理,低品位蒸汽进入蒸汽压缩机提高品位,不间断的用于加热原料盐水,而后凝结为水进入其他装置再利用.从而实现高盐废水的零排放。2MVR高盐废水处理工艺的应用(1)MVR高盐废水处理工艺线路。高盐废水经过两级预热器升温(两级预热器的热源为装置内部的不凝气、冷凝水),进入强制循环管与结晶器返回料液混合,经强制循环加热器加热后,进入结晶器闪蒸,当结晶器中的料液浓度达一定程度会有晶体析出,高浓度的料液从结晶器底部进入稠厚器后进行固液分层,顶部的母液溢流到母液罐后与原料混合再次进行循环加热,底部的盐浆进入离心机分离后出盐。蒸汽从结晶器出来后进入蒸汽压缩机,经过压缩机压缩后蒸汽压力、温度提高,热焓值增加后的蒸汽进入循环加热器继续作为热源用,蒸汽在循环加热器中冷凝为水。冷凝水自循环加热器自流至冷凝水罐,经过冷凝水泵加压,一部分供给压缩机作为减温水使用,另一部分与原料水在二级预热器换热后送出装置。(2)MVR技术处理效果。MVR装置的原料水盐含量设计值为20%,需要脱硫装置增加吸收浆液的循环率,提高原料水的盐含量,但实际操作过程中吸收浆液的循环率增加后,脱硫装置吸收塔中结垢明显增加,所以无法提供设计参数要求的20%盐含量的原料液,实际运行过程中原料液盐含量最高为13%,随着烟气硫含量的变化盐含量会随之波动(表一为原料水的实际分析数据)。原料水盐含量的大范围的波动并偏离设计值虽然造成装置的成本增加、操作波动,但处理后的冷凝水COD、氯离子大幅下降,电导率最高为25μS/cm,达到脱盐水站新鲜水进水、循环水厂补充用水的水质要求(表二为冷凝水分析数据);处理后的结晶盐硫酸钠含量在99%以上,达到《GB/T6009-2014工业无水硫酸钠》中优质品的要求。从处理后的产品分析数据来看,MVR技术对高盐废水的处理效果极佳。表1原料分析数据分析项目分析值SS/(mg·L-1)30TDS/(mg·L-1)10670-134750PH8COD/(mg·L-1)12-4956氨氮<0.05Cl-/(mg·L-1)31-641表2冷凝水分析数据分析项目分析值Cl-/(mg·L-1)25COD/(mg·L-1)<16PH7.3电导率/(μS·cm-1)25(最高)3MVR高盐废水处理工艺应用存在问题(1)管线容易堵塞。结晶器后的浓浆液线中的介质处于饱和临界状态,容易在管线内壁析出结晶盐,长时间的积累会堵塞管线,运行过程中会产生疏通管线等等增加工作量的情况。(2)能耗、运行成本偏高。原料液实际含盐量远低于设计值造成整个循环过程需要更多的热量来保证原料液的蒸发量,而设计状态下的能量平衡无法实现,原料液进循环加热器的实际温度过低,循环加热器必须补充新蒸汽才能保证结晶器的蒸发量,导致了装置的整体能耗变高,运行成本也随之提高。(3)装置操作平衡点的控制困难。装置的实际运行过程中系统真空度、浆液的蒸发温度、结晶器的液位、蒸汽进循环加热器的温度(蒸汽压缩机出口温度)、新鲜蒸汽的补充量等等参数之间的平衡存在操作难度。系统真空度变化,结晶器的液位随之变化,浆液蒸发温度也会随之变化,进而影响蒸汽MVR在炼厂烟气脱硫废水处理装置的应用吕鹏波1彭良辉21.中国石化青岛石油化工有限责任公司设备工程处山东青岛2660432.中国石化青岛石油化工有限责任公司公用工程部山东青岛266043摘要:催化裂化CO烟气脱硫装置产生的高盐废水的排放因相关标准的提高存在环保风险,通过技术探讨,新建MVR高盐废水处理装置一套,废水处理效果明显,但也存在设计、运行等方面的问题,本文介绍MVR技术及工艺原理,分析了装置建设、运行等存在的问题,并提出解决办法,以期能为高盐废水处理提供一种可行的方案。关键词:MVR高盐废水催化裂化CO烟气脱硫装置(下转第241页)241科学管理2020年第1期据信的矢量化处理过程中,先借助坐

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