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采用蒸汽机械再压缩的葡萄糖蒸发浓缩技术研究

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淀粉与淀扮糖2010.No.3采用蒸汽机械再压缩的葡萄糖蒸发浓缩技术研究韩东彭涛夏军(1.南京航空航天大学能源与动力学院,南京市210016;2.江苏乐科热工程设备有限公司,扬州市225802)摘要以葡萄糖溶液为原料,实验研究了一套MVR蒸发浓缩系统,蒸发器采用降膜蒸发器。葡萄糖溶液从27浓缩至48,蒸发量为0.5t/h。结果表明:MVR可以实现高效节能蒸发浓缩。由于MVR回收利用了二次蒸汽,无乏汽排出冷凝,因此相对于传统的多效蒸发器,MVR可以节约大量的能量。以少量电功的输入代替大量蒸汽的输入,MVR降低了操作成本。由于蒸发浓缩时无需蒸汽,也无需冷却水,故也节省了配套公用工程的支出。每蒸发出1t水蒸气,相对于三效蒸发器,MVR可以节省75的标准煤。关键词节能;蒸发;MVRABSTRACTTaketheglucosesolutionasrawmaterial,anexperimentalstudysetofMVRevaporationconcentra—tionsystem,theevaporatorusesfallsthemembraneevaporator.Theglucosesolutionfrom27concentrationstO48,thetranspirationrateis0.5tons/hour.Theresultindicated:MVRmayrealizethehighlyeffectiveenergyconservationevaporationconcentration.BecausetheMVRrecyclinghastwosteam,dischargesthecondensationwithouttheexhauststeam,thereforeisoppositeinthetraditionalmulti—effectevaporator,MVRmaysavethemassiveenergies.Replacedthemassivesteambythefewelectricwork'sinputtheinput,MVRreducedtheoperat—ingcost.Whenevaporatesconcentratesdoesnotneedthesteam,alsodoesnotneedthecoolingwater,thereforehasalsosavedthenecessarypublicprojectdisbursement.Evaporateseverytimeitsteam,isoppositeinthetripleeffectevaporation,MVRmaysave75%standardcoals.KEYWORDSenergyconservation;evaporation;MVR在淀粉糖行业中,葡萄糖溶液的蒸发浓缩过程非常普遍,常规的方法有多效蒸发、膜法等[I-33。但由于目前蒸汽价格飞速上涨,采用多效蒸发来浓缩葡萄糖溶液的能耗使得广大企业负担急剧增大。另外,由于膜的寿命、运行成本、浓缩的范围等因素,许多企业也逐渐舍弃了这种方法。因此,寻找一种在淀粉糖行业高效节能的蒸发浓缩技术显得非常迫切。蒸汽机械再压缩(MVR)的基本原理,是将从蒸发器分离出来的二次蒸汽经压缩机压缩后,温度、压力升高,热焓增大,然后进入蒸发器加热室冷凝并释放出潜热。受热的料液得到热量后沸腾汽化产生饱和气体(即二次蒸汽)。二次蒸汽经分离器后进入压缩机,重复上述过程。这样就可以回收利用蒸汽的潜热,达到节能的目的,同时还省却了冷却水系统]。鉴于节能的特点,国内外对蒸汽机械再压缩蒸发技术进行了研究_5,取得了一些研究成果,但对葡萄糖溶液采用MVR蒸发浓缩的研究未见公开报道。本文作者对蒸汽机械·24·再压缩的葡萄糖溶液蒸发浓缩进行了研究。1实验系统介绍本实验采用的实验系统如图1所示,包括降膜蒸发器、蒸汽压缩机、原料罐、出料泵等组成。蒸发流程为:物料在降膜蒸发器中被加热蒸发,汽液混合物进入分离器,分离后的二次蒸汽被送往蒸汽压缩机,经过压缩机压缩后,二次蒸汽的温度压力得到提升,进入蒸发器中释放其潜热加热物料。将葡萄糖溶液从27浓缩至48,为下一步利用做准备。本实验葡萄糖的进料总量为1.14t/h,进料浓度为27,蒸发到48,连续进料,连续出料。压缩机采用的是容积式压缩机,压缩比为1.92:1。设计的蒸发量为0.5t/h,采用的是沸点进料,原料温度为72℃,沸点升高为2℃,进入压缩机时的二次蒸汽温度为7O℃,经过压缩机做功后的蒸汽饱和温度达到86℃。淀扮与淀挎糖2010.No.3图1实验装置图2数值模拟采用自主开发的专用软件对该系统流程进行了模拟计算,计算的结果见图2所示。可以看出,经过加热器加热后的物料在分离器中产生0.

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