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ClO2氧化—间歇式活性污泥法处理印染废水的研究

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文档简介:

第13卷第1期2001年3月愁Vol13N“2Jun.ZOO1文章锫号t1004—0366(2001)02—0074—03C10氧化一间歇式活性污泥法处理印染废水的研究王九思,卯(1.兰j}}I铁道学院环境工程系.甘肃兰州晖,陈永志730070~2.兰州医学皖.甘肃兰州730000)摘要:采用C10。氧化法预处理印染废水,再经问歇式活性污泥法处理,各项水质指标均符合GB8978-88{污水综合排放标准》。关键词:clO。;印染废水;闻歇式活性污泥法中图分类号X703文献标识码:A印染废水中主要含有各种染料、整理剂、后处理剂等-处理方法很多。目前国内外处理印废水的方法主要有活性炭脱色法、生物降解法、离子交换法、溶剂萃取法、膜处理法、化学氧化法、电渗析法、吸附法、絮凝法等。’]。其中利用活性炭处理印染废水虽然简便易行.处理效果也较好.但由于活性炭再生困难.处理费用较高。生物法对可溶性染料N、P元素去除率低,而混凝法是去除COD.降低色度的有效方法之一,但对水溶性染料去除效果差。近年来人们对新型氧化剂CIOz在处理废水方面进行了研究.并有用C10直接处理印染废水的报导],但CIO水溶液不稳定、对光敏感、储存困难、直接使用不方便。上述方法单独用来处理废水均存在一定的不足]。鉴于这种情况我们研究应用CIO:氧化一间歇式活性污泥法处理印染废水。经实验,此方法处理后的水质较清.不易造成排放管道的堵塞等问题,处理成本为人民币1.8O元/t,处理后的水中无有机卤代物(TOX)等对人体有害的物质生成,达到GB8978—88行业排放标准。1试验部分1.1试验内窖①用CIO。氧化剂处理染料废水。确定C10z用量、氧化时间、废水pH对处理效果的影响等;②间歇式活性污泥法处理试验,COD测定用重铬酸钾法。1.2试验过程将染料废水送人CIO,氧化池中,进行氧化处理,反应时间控制在20rain左右,经沉淀池过滤,再用泵将染料废水提升至活性污泥法处理装置,其运行方式分为5个阶段:①进水1h,不曝气;②反应3~5h-曝气;③停止曝气-静置沉降2hi④排水1h;⑤排泥1h。一个处理周期6~8h。1.3染料废水水质试验染料废水取自兰州地毯厂洗染车间和洗毯车间。其主要污染成分为洗线和洗毯用的收稿日期t200O一09—19维普资讯http://www.cqvip.com第13卷王九思等;C102氧化问戢式恬性污泥法处理印染废承的研究表面活性剂,纺纱过程中加人的合毛油,各种酸性媒介染料与助剂,成分复杂,日排量约150t。洗染及洗毯车间生产废水主要污染成分是各种酸性媒介染料,直接染料与助剂硫酸、硫酸铵与少量红矾钠等。COD~为l100~I350mg/L,BOD5500~550mg/L;色度l040~1250倍,2试验结果2.1废水pH、CIO:用量、反应时间的影响(1)废水pHCIO投加量为50mg/L,反^应时间20min,在不同废水pH条件下,对地毯r.一—··厂染料废水进行C10氧化处理试验。实验结果。。,’表明:C10。在(pH=2~l2)酸性或碱性范围内均70一/’一00能氧化,pH的影响很小,完全可以适应较宽pH譬60-J·/0一一范围内的处理要求。50r/厂(2)C10。的用量的影响将地毯厂的染料40r//废水,投加不同量的CIO,反应时间20min,进;行CIO氧化处理试验,处理结果见图120p由图l可见,随着CIO投加量的增加,COD—1o———i—去除率及脱色率随之增大;当C102投加量为=氧化氯的投加量/·L-50mg/L时,COD去除及脱色率不再随CIOz的酲1:氧化氯提加量对赴理垃果的影响增加而增大。00∞击赊卓●脱色卓(3)反应时间的影响将地毯厂的染料废水,CIO的投加量为50mg/L,不同的反应时间~进行C10氧化处理试验,结果见图2。图中可见,.●●●随着C10氧化反应时间的延长,COD去除率和董./脱色率逐渐增大,反应时间20min后,COD去除~./一n—i)0率和脱色率不再随时问延长变化。所以,CIO氧荤,一/,化时间控制在20min较为适宜。蠡//2.2间歇式活性污泥法处理::试验用活性污泥取自兰化公司污水水处理厂沉降池的剩余污泥。将少量活性污泥加入活性『..,污泥法处理装置,用自来水稀释后进行曝气l~o5lO1520%3o2d后用稀释后的染料废水与生活污水按l:10匣压时。配制成混合水进行污泥驯化。每天取进水水样测酲反应时对处理苎果的影响定cOD,待处理效果稳定后,C102氧化后的废。∞D击赊率●脱色率水送人活性污泥法处理装置污泥浓度控制在3.o~4.5g/L,污泥沉降比25~30运行方式为:进水1h,不曝气;反应3~5h,曝气,供气量0.5L/rain;静置沉降2h,排水1h;定期排泥。一个处理周期控制在7~9h处理结果见表1。从

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