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_基于跨膜压差变化特征的膜生物反应器曝气条件的优化 (1)

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文档简介:

第34卷第2期膜科学与技术Vol.34No.22014年4月MEMBRANESCIENCEANDTECHNOLOGYApr.2014基于跨膜压差变化特征的膜生物反应器曝气条件的优化应京强,高彦昌,杨永哲*(西安建筑科技大学环境与市政工程学院,西安710055)摘要:采用膜生物反应器对石化废水进行处理,在300L/h,150L/h及75L/h三个曝气量下,研究跨膜压差及单周期跨膜压差变化率(K)的变化特征.试验结果表明:跨膜压差呈指数型曲线变化,跨膜压差与运行时间的关系式为:ΔP=Aebt.不同曝气量下,单周期跨膜压差变化率K的变化范围为0~2.5Pa/s,曝气量的改变并不能改变K值增大的趋势.但是,曝气量对K值变化特征有影响,在提高曝气量的条件下,K上升的速率较缓.可依据单周期跨膜压差变化率K的变化趋势,对膜生物反应器的曝气进行过程控制,并同步减缓膜污染的进程.关键词:膜生物反应器;跨膜压差;曝气量;过程控制中图分类号:X703.1;TQ028.8文献标志码:A文章编号:1007-8924(2014)02-0045-06膜生物反应器工艺(Membranebioreactor,MBR),是一种用膜代替重力沉淀池完成固液分离的工艺,具有出水效果好,污泥浓度高,占地面积小和污泥产率低等优点,近年来得到了快速发展.但是膜生物反应器的运行能耗是传统工艺的2~4倍,在一定程度上制约了其广泛应用[1].其中,用于减缓膜污染的膜表面曝气消耗了30%~50%的能耗[1,2].但曝气量存在一个最适值,过量曝气并不能进一步减缓膜污染[3,4].通常在设计之初由膜供应商设定气水比等参数,且运行时很少会改变.但是,实际运行中,由于进水水质、水量、温度等影响,活性污泥的性质会有变化,采用固定的气水比去对应所有的情况,会造成有时候曝气量过大,造成能量浪费,而有时候曝气量不够,又会使膜产生严重的污染[5].因此,在运行中根据膜污染特征,调整曝气方式及曝气量,就显得十分必要.跨膜压差作为反映膜污染程度的指标,在过程控制中已经得到广泛应用.Ferrero等[6,7]提出根据渗透率的长短期变化比值去调整曝气量,在不影响处理效果和膜污染条件下,将能耗降低了21%.Ginzburg等[8]提到了使用单周期内膜污染的上升值来对曝气量等参数进行控制,根据数据的范围采取改变曝气量,通量等控制措施,能够优化膜生物反应器的过程控制,降低运行成本.Monclús[9]认为单周期跨膜压差变化率能反应不同类型的污染,在处理不同废水时,其变化特征明显不同,作为膜污染的监测指标是有效和灵敏的.Huyskens等[5,10]则制作了一个小型的膜传感器,通过对单周期内和不同周期间压力的变化情况进行分析,实现对膜污染的在线监控,据此进行过程控制.在不影响膜运行的情况下,比传统控制方式,平均减少了22%的曝气量.本试验采用膜生物反应器处理石化废水,研究不同曝气量下,跨膜压差及单周期跨膜压差变化率(K)的变化特征,探讨其能否用于膜生物反应器的过程控制,以实现膜生物反应器曝气条件的优化.1材料和方法1.1试验装置本研究采用试验室规模的MBR反应器,总容积50L,总水力停留时间(HRT)为38h,设置缺氧收稿日期:2013-05-22;修改稿收到日期:2013-06-19基金项目:高等学校博士学科点专项科研基金(20116120110008);陕西省自然科学基础研究计划重点项目(2010JZ008)第一作者简介:应京强(1989-),男,浙江温州人,硕士生,从事膜生物反应器研究.*通讯作者·46·膜科学与技术第34卷区(HRT=13h)及好氧区(HRT=25h).膜区占好氧区有效容积的34%,在膜区设置穿孔管进行曝气并在膜表面形成错流.通过定期排泥,控制反应器内污泥浓度为4000~6000mg/L.膜材料为平板式微滤膜(日本,久保田公司),膜孔径0.4μm,采用一片膜,单片膜面积0.11m2.采用恒流运行,膜通量为15L/(m2·h),运行周期10min(出水时间:8min,间歇时间:2min).当跨膜压差超过12kPa时,系统自动停止运行并进行膜清洗.试验装置及试验系统图见图1.1.原水箱;2.缺氧区;3.好氧区;4.搅拌器;5.搅拌器;6.进水泵;7.出水泵;8.风机;9.曝气管;10.平板膜;11.压力变送器图1试验装置及试验系统示意图Fig.1Schematicdiagramofthelab-scalemembranebioreactor1.2试验用水试验用水取自陕西某石化厂.该废水在石化厂已经过格栅、气浮等预处理.主要水质指标见表1.为满足微生物生长需要,投加磷酸二氢钾和碳酸氢钠以补充碱度和磷.表1原水水质指标Table1Characteristicsofinfluentqualityoft

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