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_涡凹气浮用于PTA废水提标改造工程的研究

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40给水排水Vol.40No.32014工业给排水涡凹气浮用于PTA废水提标改造工程的研究林广晓(中国石化仪征化纤股份有限公司,扬州211900)摘要介绍了某PTA废水提标改造工程,在现有处理工艺的基础上,新增涡凹气浮处理工艺。根据装置生产能力、主要工艺指标和产品质量以及化工料消耗指标72h考核情况,综合评估了该改造工艺。实际运行结果表明,处理出水COD由90~100mg/L降至45~60mg/L,TP由0.4~1mg/L降至0.05~0.3mg/L,SS由25~40mg/L降至5~9mg/L,色度由90倍左右降至50倍以下,出水水质可稳定达到《江苏省化学工业主要水污染物排放标准》(DB32/939—2006)。同时,对运行过程中出现的管道堵塞、监护池水质不稳定问题进行了阐述,并提出相应措施,以期为相关废水处理工程的提标改造提供参考。关键词PTA废水涡凹气浮提标改造0引言随着现代工业的高速发展,水体环境污染已成为制约我国工业发展的头号因素,而提高废水处理效果,实现废水达标排放,减少污染物排放负荷总量是目前减少水体环境污染的根本措施。中石化仪征化纤股份有限公司水务中心生化二装置主要负责处理仪化公司60万m3/aPTA装置的排放废水,采用厌氧AF(上流式生物滤池)—完全混合好氧池—延时好氧池工艺,设计进水流量为400m3/h,进水COD为8500mg/L,经生化处理后,COD实际出水在90~100mg/L,能稳定达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)的一级排放标准[1],随着江苏省对沿江化工企业环保要求的提高,从2006年开始执行《江苏省化学工业主要水污染物排放标准》(DB32/939—2006)[2],其中主要污染物指标COD排放标准由小于100mg/L提高至小于80mg/L。为实现达标排放,仪化公司生化二装置2010年在好氧段末段新增了涡凹气浮处理工艺,通过调试运行,出水COD、TP和SS等指标均远低于《江苏省化学工业主要水污染物排放标准》(DB32/939—2006)限值要求。1废水成分及工艺流程1.1废水成分仪化公司PTA生产中心采用杜邦工艺,废水主要来源氧化工段、精制工段和日常碱清洗废水,主要成分包括乙酸、对苯二甲酸、对甲基苯甲酸、苯甲酸、异苯二酸、正苯二酸、4羧基苯甲醛以及少量的在生产中做催化作用的微量元素(主要为钴、锰、氢溴酸等)。1.2工艺流程生化二装置废水处理工艺由厌氧AF处理装置和两段好氧系统组成,为实现废水处理后达标排入长江,生化二装置在终沉池出水末段新增了涡凹气浮处理工艺[3](见图1)。图1PTA废水处理工艺流程2涡凹处理工艺的选择为保证选择的涡凹气浮处理工艺对生化二装置出水去除率高、针对性强和投资少,2008年仪化水务中心与东南大学环境工程学院合作进行了《强化除磷脱色的气浮工艺开发研究》科研项目,至2009年4月底项目已基本完成,对终沉池出水COD、总磷和色度成因分析为:终沉池出水总磷和COD主要为溶解性的,非溶解性的不超过10%,原水色度主DOI:10.13789/j.cnki.wwe1964.2014.0009给水排水Vol.40No.3201441要由非溶解性SS造成,出水色度呈浅棕色,主要是PTA生产过程中投加的醋酸钴锰催化剂,经好氧曝气后氧化成高价态的锰,在出水中随SS一起造成色度较高、感官较差。涡凹处理工艺主要有气浮浮选、过滤、生物滤池、混凝沉淀等,其中过滤适用于非溶解性污染物较多的原水,对以溶解性为主的原水去除率较低,不适合生化二装置出水水质;生物滤池适用于含可生化程度较高的COD原水,生化二装置增加涡凹气浮前COD去除率已达到98.5%,出水中COD含量基本属于不可生化降解成分,因此生物滤池工艺不适合现有水质情况;沉淀工艺技术成熟,但停留时间较长,占用面积较大,现场难以布置。综合以上考虑,最终采用气浮浮选工艺对生化二装置好氧段出水进行三级处理,因此水务中心与东南大学一起对可能适合的气浮工艺进行了混凝药剂筛选小试和气浮装置中试研究,结论如下:(1)通过10种混凝剂的混凝搅拌小试筛选试验,优选出3种混凝剂作为主要试验材料,液体聚氯化铝(PAC)、液体FeCl3和硫酸铝的除磷效果相对较好[4],去除1mg总磷需要的3种药剂量分别为14.5mg、22mg、54mg,而其中PAC效果最佳,将终沉池出水总磷由3mg/L降至0.5mg/L,按PAC价格为462元/m3计,药剂增加处理成本约0.032元/m3。(2)投加PAC降低总磷的同时可去除30%的COD,将现有终沉池出水COD由100mg/L降至70mg/L左右。(3)随着出水悬浮物(SS)通过混凝气浮工艺的去除,出水色度同步呈现大幅下降的趋势,由原先的90倍降至40倍左右,出水感官性能明显改善。(4)通过混凝气浮工艺对生化二装置

张立中
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