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MBR%2bDTRO工艺处理垃圾填埋场渗滤液的工程应用

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2018年4月JournalofGreenScienceandTechnology第8期收稿日期:2018‐03‐01作者简介:曾武(1984—),男,工程师,硕士,主要从事污水处理工作。MBR+DTRO工艺处理垃圾填埋场渗滤液的工程应用曾武1,2,王书兰3,张柳山3,陈清1,2,何侃侃1,2,赵之理1,2(1.广州环保投资集团有限公司,广东广州510330;2.广州环投设计研究院有限公司,广东广州510330;3.广州环投环境服务有限公司,广东广州510540)摘要:为妥善处理垃圾填埋场渗滤液,配套实施400t/d的渗滤液处理站,采用MBR+DTRO组合工艺处理了垃圾场渗滤液,经调试正常后系统产水率平均约75%,使系统出水稳定达标。在运行过程中也发现了渗滤液老龄化趋势明显,COD浓度较设计值下降了约16%,氨氮浓度较设计值上升了约28%,提出了设计阶段应预留足够的保险系数。关键词:MBR+DTRO工艺;垃圾渗滤液;老龄化中图分类号:X703文献标识码:A文章编号:1674‐9944(2018)8‐0114‐021引言目前垃圾填埋场渗滤液处理的主流工艺为生化+膜工艺[1,2],MBR[3,4]因具备占地少、污泥浓度高、有较强的抗冲击负荷能力等特点已成为生化主流工艺,DTRO[5.6]具备承受压力高、产水率高、对进水污染要求低等优点,已成为应急处理渗滤液原液的主流工艺。现应用结合两者的组合工艺,有利于确保处理效果,确保运行的安全可靠性;具有较高的自动化控制水平,实现电脑中央监控;操作管理方便、技术要求简单,劳动强度低;维护简单方便,宜于长期使用。2工程设计情况广州市某生活垃圾填埋场渗滤液处理站,采用MBR+DTRO主工艺,项目规模400t/d,项目已实施,目前处于正常运营阶段。2.1设计进水水质和出水标准设计进水水质如表1所示。表1污水进水水质序号污染物单位进水水质1?pH值―6~9Ë2?CODCrmg/L7500Ë3?BOD5>mg/L3000Ë4?NH3-Nmg/L3300Ë5?总氮mg/L3960Ë6?SSmg/L800”出水执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)的表2标准。2.2工艺流程及说明填埋场的渗滤液经收集管网收集后流入调节池,经调节池调节水质后,由提升泵提升至MBR系统的生化系统单元。MBR生化系统单元由两级A/O组成,渗滤液依次流经一级反硝化池、一级硝化池、二级反硝化池、二级硝化池,通过内回流,投加碳源,在交替缺氧、好氧条件下,渗滤液中的有机物、氨氮、硝态氮得到降解去除,生化系统单元处理后的渗滤液通过MBR中的UF超滤系统分离后,清液进入膜分离系统深度处理,浓缩污泥回流至MBR的生化系统单元。MBR+DTRO工艺流程如图1所示。表2渗滤液出水水质序号污染物单位排放标准1ÙpH值―6~9*2ÙCODCrmg/L603ÙBOD5Ämg/L204ÙNH3-Nmg/L8Ì5Ù总氮mg/L206ÙSSmg/L307ÙTPmg/L1ƒ.5图1工艺流程411万方数据曾武,等:MBR+DTRO工艺处理垃圾填埋场渗滤液的工程应用环境与安全超滤透过液进入DTRO系统后,剩余有机污染物及盐类大部分被拦截于浓缩液中,透过的清液排入清水池。剩余污泥经离心脱水机脱水后,填埋处理。2.3分析方法pH值:玻璃电极法(GB/T6920-1986);色度:水质色度的测定(GB/T11903-1989);氨氮:纳氏试剂比色法(HJ535-2009);总氮:碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012);生化需氧量:稀释与接种法(HJ505-2009);化学需氧量:重铬酸钾法(HJ/T11914-1989)。3项目运行情况3.1进水水质分析本项目设计水质COD=7500mg/L,氨氮=3300mg/L是基于当时的水样检测数据上浮10%。项目建设实施期约一年,渗滤液水质变化很大,老龄化[7]趋势很明显,体现为有机物不断下降,氮不断上升。基于图2数据可知实际进水COD平均为6274mg/L,进水氨氮平均为4228mg/L,较设计水质,COD下降约16%,氨氮上升约28%。3.2产水率分析项目实际进水量约368t/d,出水量约275t/d,对应产水率为74.7%。本项目设计进水量为400t/d,实际运行进水量无法达到设计值,主要因为进水氨氮浓度上升过多,导致实际进水氨氮负荷量为1556kg/d是设计氨氮负荷量1320kg/d的118%(图3)。3.3出水水质分析本项目出水执行更为严格的表3标准,要求COD≤60mg/L,总氮≤20mg/L和氨氮≤8mg/L。在渗滤液老龄化进水水质恶化和系统超污染物负荷总量的条件下,经过系统的优化调整和强化现场运营管理,确保系统的稳定运行。实际出水平均值COD约18mg/L,总氮约11mg/L和

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