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反渗透技术在大型煤化工装置的应用_刘成

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文档简介:

2010年10月第33卷第5期LargeScaleNitrogenousFertilizerIndustryOct.2010Vol.33No.5随着国家对水环境污染的日益重视,反渗透除盐在水处理中得到广泛的应用。反渗透除盐能够延长离子交换设备的再生周期,大幅减少酸、碱的使用量,有利于保护生态环境。河南省中原大化集团有限责任公司50万吨/年煤制甲醇装置脱盐水站采用了反渗透制水工艺,围绕反渗透的应用进行工艺设计,高度重视反渗透的运行维护,取得了较好的处理效果。1系统概况甲醇装置脱盐水站反渗透制水量为2×100m3/h,反渗透膜选用陶氏BW30-400卷式聚酰胺复合膜,一级两段,14∶8布置。蒸汽冷凝液和汽轮机冷凝液回收量为460m3/h,全部回收到混床,脱盐水制水量为560m3/h。工艺流程见图1。在多介质过滤器前加絮凝剂和氧化剂,在反渗透前加入盐酸、还原剂和阻垢剂。使用的原水为经过预处理后的黄河地表水,未加氯,水质指标见表1。黄河地表水总溶固620mg/L左右,含盐量受季节性影响,变化较大。反渗透技术在大型煤化工装置的应用刘成(河南煤业化工集团中原大化公司,河南濮阳,457004)摘要介绍50万吨/年甲醇装置以反渗透技术为核心的脱盐水制备工艺,就运行中出现的问题进行分析。关键词反渗透设计选择运行改进图1工艺流程示意浊度固形物总硬度总碱度pHCl-HCO3-SO42-Ca2+Mg2+Na+≤3615.8293.3199.037.96106.47242.6144.566.4230.9387.172设计选择2.1预处理黄河地表水受季节影响,有发生微生物和胶体污染的可能性。反渗透膜被胶体、微生物、金属氧化物等污染时,会造成系统压差升高,产水量下降或者脱盐率降低。为保证反渗透进水淤积指数(SDI)不大于3,选择了多介质过滤器加超滤工艺,对原水进行预处理。2.1.1多介质过滤器多介质过滤器直径为3.2m,装填石英砂和无烟煤为滤料,滤料装填高度1.2m,设计流速8m/h。超滤系统对进水的颗粒杂质有特殊要求,颗粒物质会堵塞超滤膜中空纤维丝的端头,或尖锐颗粒拉伤超滤膜表面,对超滤系统产生危害。虽然原水经过预处理,通过管道输送,水中的悬浮物和腐蚀物仍然存在。多介质过滤器可以除去颗粒、悬浮物和胶体,对超滤系统形成有效保护[1]。超滤前过滤精度100μm的保安过滤器,自2007年投运以来,很少清洗。超滤膜的运行压差维持在0.02MPa,保持了良好的运行状态。2.1.2超滤超滤系统选用荷兰诺瑞特公司的内压膜,采表1原水水质mg/L收稿日期:2010-07-02;收到修改稿日期:2010-10-14。作者简介:刘成,男,1971年出生,工程师。1991年毕业于河南省郑州化工学校化工工艺专业,现在河南煤业化工集团中原大化公司给排水厂从事生产管理工作。电话:0393-8956638;E-mail:zydhlc@126.com。第5期用全流过滤形式。单套进水量为75m3/h,产水量为68m3/h,回收率为90%。每套超滤系统设置24支聚醚砜中空纤维超滤膜组件,安装于6根膜壳内。每2套超滤系统对应于1套反渗透系统。超滤膜的过滤精度为0.025μm,允许小分子物质和溶解性固体等通过,但能有效阻挡胶体、蛋白质、微生物和大分子有机物。超滤产水SDI值保持在3以下,提高了反渗透进水质量。2.2离子交换反渗透设计一年脱盐率大于98%,3年脱盐率大于95%。使用初期出水电导在20μS/cm以下,随着膜性能衰减,出口电导会增加。对反渗透产水需要利用离子交换器进行精脱盐,使脱盐水电导率小于0.2μS/cm。除盐工艺有两种选择:①反渗透→混床;②反渗透→阳床→阴床→混床。从设备情况及运行消耗比较,选择了方案②配置离子交换。2.2.1设备情况阳床阴床选用无顶压逆流再生固定床,设计直径2.5m,处理水量120m3/h。阳床、阴床强酸阳树脂、强碱阴树脂装填高度分别为2.0m,树脂装填量为9.8m3,阴床出水电导以5μS/cm为交换终点。固定床树脂装填量大,可以间断运行。投运及再生操作较为简单,再生耗时2.5h。阳床压差高时,利用小反洗即可处理。运行到一定周期,进行大反洗倍量再生。混床直径2.5m,处理水量214m3/h,出口电导率以0.2μS/cm为控制终点。强酸阳树脂装填高度700mm,强碱阴树脂装填1200mm,强酸阳树脂装填量3.43m3。混床树脂失效时,阴阳离子分层后分别进行再生,再生程序相对复杂。反洗分层是否彻底影响再生质量,混脂落床效果影响使用周期和出水质量。再生耗时3h,反洗、混脂落床等程序需要现场人工监护[2]。2.2.2运行消耗按反渗透脱盐率98%计,以阳离子脱除失效计算,方案②阳床的周期制水量为55000m3,混床的周期制水量为58000m3。按方案①反渗透产水直接进

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