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330MW机组给水泵汽轮机振动分析及对策

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文档简介:

第35卷第2期2013年2月华电技术HuadianTechnologyV01.35No.2Feb.2013330MW机组给水泵汽轮机振动分析及对策王滨,朱宝森,赵毓胜,彭德军(1.华电潍坊发电有限公司,山东潍坊261204;2.青岛科技大学,山东青岛266042)摘要:某发电公司330MW机组给水泵汽轮机出现突发振动,对振动原因进行了分析,采取相应的处理措施后,有效解决了给水泵汽轮机的振动问题。关键词:给水泵汽轮机;活动式联轴器;激振力;连接刚度中图分类号:O324:TK26文献标志码:B文章编号:1674—1951(2013)02—0004—021给水泵汽轮机概况某发电公司330MW汽轮机配置1台100%容量的汽动给水泵和1台50%容量的电动给水泵。汽动给水泵为80CHTA/4型筒式多级离心泵,由100%容量的单轴、单缸、新汽内切换、凝汽式给水泵汽轮机直接驱动。给水泵汽轮机的额定转速为5400r/min,一阶临界转速为2545r/min,二阶临界转速为11721r/min,运行转速范围为3100—5900r/mino给水泵汽轮机和汽泵用活动式齿形联轴器连接。支撑给水泵汽轮机的1,2轴承主要由5块可倾瓦组成,安装在给水泵汽轮机下缸上。汽动给水泵组轴系形式如图1所示。轴承轴承凸△署图1汽动给水泵组轴系2给水泵汽轮机出现的振动情况2009年6月3Et,机组负荷为261.9MW,给水泵汽轮机转速为4888r/min,给水泵汽轮机2轴承向轴振由71.2Ixm瞬间突增到9O.7m,3min后下降至65m。同时,1轴振也发生了相应变化,其向轴振最大达71.2m。类似现象在此后1个多月内又多次出现,具体情况见表1。从表1可以看出,给水泵汽轮机的轴振与负荷变化有关,在负荷突升和突降的过程中,表现特别明显。2轴承X向轴振频谱图如图2所示。图22轴承向轴振频谱图3振动原因分析及处理3.1振动原因分析通过现场测振,给水泵汽轮机1,2瓦的盖振(水平、垂直、轴向3个方向)并不大,只有2瓦水平方向的盖振为62txm,其余都在15m以内,油温表1给水泵汽轮机1,2轴承突振时的振动值(2009J收稿日期:2011—02—23;修回日期:2012—11—08正常。汽动给水泵3轴瓦盖振水平方向最大,为49txm,汽动给水泵的瓦振(3,4轴承)超过了给第2期王滨,等:330MW机组给水泵汽轮机振动分析及对策‘5·水泵汽轮机的瓦振(1,2轴承),且振动频谱以1倍频振动为主(如图2所示)。在水平结合面上距离差为100mm处,对基础轴承座连接刚度进行了检测,差别振动为2m,作者认为振动主要是由转子转动不平衡引起的。3.2第1次处理2009年10月1日,机组在低负荷期间,对汽动给水泵进行了检修。在拆卸过程中,作者发现汽动给水泵转子有明显的磨损痕迹,磨损点在驱动端机械密封的冷却室,泵体口环处有严重的磨损现象。汽动给水泵平衡盘处的支持环整圈有严重的不均匀冲蚀现象,整个支持环最薄处轴向仅剩2.5mm。因磨损严重,将原芯包整个更换。1O月4Et开机后,瓦振测量正常。分析并总结振动的具体原因有以下2个方面:(1)由于口环间隙不均匀变大,造成水泵转子转动精度降低;再加上转子碰磨引起水泵支撑刚度变化,从而引起临界转速的变化。(2)由于水泵平衡盘支持环冲蚀,造成泵运转质量的不平衡,它所引起的振动随水泵支持环冲蚀程度而增大,造成水泵转子振动随转速和时间缓慢增大。3.3振动出现的新情况及原因分析2009年l0月6日,2轴承轴振再次增大,最大轴振为74m。10月7日,轴振达到报警值75m,盖振也达到100txm,根据盖振大于轴振的实际情况,可判断出轴承座部分出现共振且振动呈明显的沿联轴器增加的迹象。从该瓦振、轴振测量信号的频谱分析表明,其振动以1频为主,查阅复装时的中心数据为泵高0.015mm,上扒口为0.010mm,泵偏电侧0.045mm,中心正常。随后检查了2轴承的温度和进、回油温度,轴温较修前下降,2瓦的载荷明显过低。通过现场测温,发现汽动给水泵地脚螺丝基础处温度偏高,达到100oC左右,而给水泵汽轮机2轴承基础处温度为环境温度,两者相差达70℃左右。综合振动频谱、中心和瓦温数据,作者分析认为,该振动是由激振力引起的,其原因是:由于给水泵汽轮机和泵体的基础框架受热不均引起的热、冷态膨胀差异,造成热态时转子中心不正,导致轴承振动再次增大。3.4第2次处理2009年10月7日,对汽动给水泵组进行了第2次处理。拆卸联轴器重新复中心时,考虑到热态泵转子和给水泵汽轮机转子的温差,将水泵中心下落了0.65mm,最后的中心结果为泵高0.100mm,泵偏东0.090mm,下扒口0.065mm,东扒口0.030mm。重新启动后,给水泵汽轮机轴振由修前的70m下降到38m的正常水平,但2瓦盖振仍然很大,转速

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