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600MW机组电动给水泵电流增大原因分析及处理

  • 刘*阳
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文档简介:

2015年第33卷第2期内蒙古电力技术INNERMONGOLIAELECTRICPOWER35doi:10.3969~.issn.1008—6218.2015.02.016600MW机组电动给水泵电流增大原因分析及处理吴旋,赵志宏,付喜亮,刘吉,崔春悦(内蒙古京隆发电有限责任公司,内蒙古乌兰察布012100)CurrentIncreaseCauseAnalysisofFeedWaterPumpin600MWUnitandItsTreatmentWUXuan,ZHAOZhihong,FUXiliang,LIUJi,CUIChunyue(InnerMongoliaJinglongElectricPowerGenerationCo.,Ltd.,Ulanchab012100,China)1机组概况内蒙古京隆发电有限责任公司(以下简称京隆公司)2x600MW汽轮机为亚临界、单轴、一次中间再热、三缸四排汽、空冷凝汽式汽轮机。2台机组回热系统采用了3台高压加热器(以下简称高加)、3台低压加热器(以下简称低加)和1台除氧器,1号、2号高加由高压缸抽汽供汽,3号高加和除氧器由中【收稿日期]2014—12—0l【作者简介J吴旋(1983),男,内蒙古人,学士,工程师,从事火电厂集控运行工作。36内蒙古电力技术20I5年第33卷2压缸抽汽供汽,5号、6号、7号低加由低压缸抽汽供汽。给水系统采用了3台50%额定容量的电动给水泵,额定负荷时给水泵2台运行,1台备用。在给水系统中,除氧器的水由给水泵升压后依次经过3号、2号、1号高加加热后,经锅炉给水平台进入锅炉省煤器;另外向过热器、再热器、高压旁路供给减温水。高加疏水正常采用逐级自流,最后进入除氧器。京隆公司2台机组均并人华北电网,负荷曲线严格跟踪华北电网AGC指令。正常运行时由于2台机组接受相同的指令,且炉型及负荷相同,运行参数基本接近(见表1)。从表1可以看出,当1号、2号机组的负荷、主汽压力、减温水流量、背压接近时,给水泵电流基本接近。当负荷>400MW时,每台机组分别双泵运行(如给水泵无缺陷,A、B给水泵运行,c给水泵备用);当负荷~<400MW时,机组单泵运行(1号机组运行A给水泵,2号机组运行B给水泵)。当机组双泵运行时,为了使2台给水泵出力平衡,通过调节勺管使每台机组2台给水泵电流相等,因此,不管机组单泵还是双泵运行时,均可对2台机组的1A给水泵和2B给水泵电流进行对比分析。表12号机组正常时给水泵电流2故障现象2014年10月,京隆公司2号机组给水泵电流比正常运行时偏大。对2台机组给水泵进行对比分析,当2台机组负荷、主汽压力、背压、减温水量等参数均相同时,无论是单泵运行还是双泵运行期间,2号机组给水泵电流均比1号机组给水泵电流偏大50—100A(见表2)。3给水泵电流增大原因分析3.1给水泵故障就地对给水泵各轴承油温、油压、声音和振动表22号机组异常时给水泵电流进行测量,各参数均在正常范围内;对机封漏水情况进行检查,机封无漏水现象;对给水泵画面参数进行分析,各参数均正常。在低负荷(<~400Mw)时段,2号机组分别进行了单台A给水泵和单台B给水泵接带负荷,A给水泵和B给水泵单独运行时的电流均较正常值大。而2台给水泵同时发生导致电流增大的同类故障可能性不大,因此暂时排除因给水泵自身故障导致的给水泵电流增大I。3.2系统故障3.2.1厂用10kV系统母线电压低京隆公司励磁系统自动电压调节装置(AVR)及自动电压控制系统(AVC)正常运行时均投自动。AVR自动调节发电机出口电压,使电压值维持在l9~2lkV;AVC根据电网电压来调整发电机无功值,当发电机定子电压高于20.8kV或低于19.2kV时,AVC自动闭锁。2号机组给水泵(单泵或双泵)运行期间,对应的厂用10kV母线电压为10.2~10.6kV,属于正常电压值,因此排除因厂用10kV系统母线电压低而导致的给水泵电流增大。3.2.2系统阀门不严导致给水内漏或外漏当2号机组A、B给水泵同时运行时,对2号机组给水系统放水门进行了测温,因在之前的机组大修中对给水系统的阀门进行了研磨检修及更换,放水门较严密,阀门体温度均为室温,且放出的水均排至机侧一4m排污泵或炉侧定期排污扩容器,而机侧一4m排污泵及炉侧定排水泵启停正常,未出现启动次数增多现象;对A、B给水泵再循环阀门体进行了测温,温度分别为80、78℃,而除氧器温度为185c【=,且再循环系统没有明显的过流声;A、B给水泵运行时,C给水泵不倒转,C给水泵再循环阀门体温度为56℃,判断C给水泵出口逆止门严密;对高旁减温水系统进行了检查,并对高排温度与再热器入口温度进行了对比,温差正常,高旁减温水并没2015年第33卷第2期内蒙古电力技术INNERMONGOLIAELECTRICPOWER35do

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