DE型氧化沟全自动化运行的优化设计_张益惠
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2019-04-29 20:40:28
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DE型氧化沟全自动化运行的优化设计_张益惠2018年第5期DE型氧化沟全自动化运行的优化设计张益惠(浙江杭州余杭水务有限公司,浙江杭州311100)摘要介绍了余杭污水处理厂的概况和氧化沟工艺运行原理。对DE型氧化沟工艺的PLC程序和上位机Intouch组态软件做了一些优化,提出了DE型氧化沟全自动化运行的应用思路。关键词溶解氧;曝气机;PLC;上位机中图分类号X703;TP273文献标识码A1余杭污水处理厂的概况余杭污水处理厂占地62333m2,分三期建造而成,共敷设管线271.5km,服务面积643.08km2,人口31.31万人,其中生活污水的比例占80%以上,目前处理规模为6万吨/日。采用生物(好氧)处理+深度处理工艺。其中生物(好氧)处理工艺采用DE型氧化沟+二沉池,深度处理工艺采用曝气生物滤池+活性砂滤池+次氯酸钠消毒接触池。运行效果稳定,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。2DE型氧化沟工艺运行原理余杭污水处理厂采用DE型氧化沟工艺,主要原理为:在好氧段,硝化细菌将入流污水中的氨氮及有机氨氮,通过生物硝化作用,转化为硝酸盐。在缺氧段,反硝化细菌将内回流的硝酸盐通过生物反硝化作用,转化为氮气。在厌氧段,聚磷菌释放磷,并吸收低级脂肪酸等容易降解的有机物,而在好氧段,聚磷菌超量吸收磷,并通过剩余污泥排放。两沟交替运行,达到脱氮除磷的效果[1]。影响硝化和反硝化作用的主要因素包括溶解氧、温度、pH、平均水力停留时间等,而在氧化沟工艺过程中,溶解氧是硝化反应过程中的电子受体,沟内溶解氧高低,必将影响硝化反应的进程,在氧化沟内的溶解氧含量不能低于2mg/L。而反硝化菌只有在无分子氧而同时存在硝酸和亚硝酸离子的条件下,溶解氧控制在0.8mg/L以下,使硝酸盐还原[2]。2.1DE型氧化沟原程序运行原理概述DE型氧化沟沟内共有8台(变频)额定功率为37kW的转碟曝气机,1#沟和2#沟各4台转碟曝气机。原程序设定为高速(48Hz)和低速(30Hz)运行,两沟切换时间为240min,溶解氧由中控工作人员根据仪表数据调节曝气机高低速的运行状态。在实际运行过程中,溶解氧很难控制在要求的范围内,一是造成工艺处理达不到效果,二是造成电能的损耗。因此在原有的DE型氧化沟的基础上,进行了部分程序的优化。2.2DE型氧化沟程序优化改进DE型氧化沟程序优化内主要包括两方
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