排水采气新技术在苏里格气田的应用
- 莫封阳
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2019-03-16 07:24:34
文档简介:
排水采气新技术在苏里格气田的应用石油天然气工程2013年10月排水采气新技术在苏里格气田的应用杨志伦,赵喜民,陈启文张春,李曙亮,闰朝勋(中石油长庆油田分公司第四采气厂,陕西西安’。0。。)[摘要]苏里格气田气井投产后产量、压力下降快,部分气井由于储层地质条件本身较差,气井携液能力不足,井简积液现象明显,随着生产时间的延长,井底积液愈发严重,造成积液气井逐年增多,维持正常采气与有效解决井筒积液矛盾日益突出。为此,在苏里格地区广泛开展了各种排水采气工艺现场试验,总结了泡沫排水、速度管柱、柱塞气举、压缩机气举、氮气气举、井间互联气举等排水采气工艺的应用情况,分析了不同排水采气工艺适应性和应用效果,基本形成了适合苏里格气田气井生产特点的排水采气工艺技术系列,为低产、低效气井探索出了一种与之相适应的排水采气工艺方法,对苏里格气田乃至整个长庆气区产水气井的开发管理具有重要指导意义。[关键词]苏里格气田;积液气井;排水采气;氮气气举;柱塞气举[中图分类号]TE355[文献标志码]A[文章编号]1000—9752(2013)10—0316—05苏里格气田气水关系复杂,气藏无统一的气水界面,产出水主要为凝析水和成藏滞留水,区域上气藏含水差异明显。再者,气藏规模小,单井控制储量有限,储层非均质性强,气井投产后产量、压力下降快口],因产量下降、携液能力不足造成井筒积液,气井逐年增多,给气井正常生产带来严峻挑战。气田进入递减期后,绝大多数气井将处于低压.、低产生产阶段,仅仅依靠气井自身能量排除井底积液将非常困难,全面实施排水采气是苏里格气田生产中后期气井管理必由之路。因此,提前开展排水采气新工艺试验与新技术应用,以延长气井生产寿命,提高单井最终累计产气量和气田采收率,进而提高气田开发效果,形成并完善排水采气技术系列显得十分必要。1区块开发现状随着气田开发程度的不断深入和生产时间的延长,高产富集区建产面积逐年缩小,开发方向逐步转入低品位储量区及局部高含水区域,导致高含水气井不断增加,低产气井比例逐年攀升,目前区块生产气井平均套压8.2MPa,平均产量0.85×10m。/d,其中产量低于0.5×10m。/d的气井占总生产井数的52.2。面对苏里格气田气井生产现状,建立气井积液跟踪分析制度,提前采取有效的排水采气措施,保证低产低效气井长期稳定生产,全面开展排水采气势在必行。2气井生产现状2.1
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