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汽动给水泵油膜振荡故障分析与处理

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文档简介:

汽动给水泵油膜振荡故障分析与处理第18卷(2016年第7期)电力安全技术J汽动给水泵油膜振荡故障分析与处理屈斌,张宁,马会云,张利(1.国网天津市电力公司电力科学研究院,天津300384;2.天津军粮城发电有限公司,天津300300)[摘要]某电厂200MW汽轮机组的汽动给水泵组在运行中多次出现振动突增并导致跳闸,通过对故障进行分析诊断确认为油膜涡动引发油膜振荡所致,并在多次治理与现场试验中最终找到故障根源为基础的不均沉降,通过采用减小轴承顶部间隙的方法将故障成功消除。[关键词]汽动给水泵;油膜涡动;油膜振荡;轴承顶隙0概述某电厂200MW汽轮机组汽动给水泵为2007年加装的全容量泵组。小汽轮机型号为TGQO6/7-1,由北京电力设备总厂制造,采用全周式进汽方式。汽动给水泵由沈阳水泵股份有限公司制造,汽动给水泵组4个轴承均为圆筒瓦,其中l,2号轴承支撑汽轮机转子,3,4号轴承支撑给水泵转子,1,2号轴承配备了轴振传感器。小汽轮机转子为整锻实心转子,与汽动给水泵转子采用叠片式挠联轴器进行连接。汽动给水泵组与主机一同坐落于18m平台上。1故障分析诊断自2014年初,该小汽轮机组1,2号轴承轴振幅值开始突然增大,且多发于汽轮发电机组高负荷工况下,最大振幅呈现逐渐升高的趋势。当小汽轮机组振动正常未出现异常增大时,轴振幅值基本维持在20-30m。2014—04-08,该小汽轮机组振动再次突然增大,2号轴振X向振幅达到150m,触发了保护导致跳闸。1号X向、1号Y向、2号Y向振幅也都达到100m以上,跳闸时汽轮发电机组负荷为180MW。针对这一问题,利用专业仪器对小汽轮机的振动情况进行监测分析。4月9日启动汽动给水泵,在转速升至4800r/min之前,l号、2号轴振幅均维持在20-30m的较低水平,包括过临界在内的最大幅值不超过40m。但当转速升到4800r/re_in时,l、2号轴振幅突然上升,最大振幅出现在1号瓦,达到82um。而当转速达到5000r/min以上时,振动幅值又恢复至之前水平。由小汽轮机启动波德图可知,在4800r/min至5000r/rain的转速区间内,通频振幅(上部曲线)较其他转速下明显升高。。汽轮机转子的临界转速分别为,一阶:2550r/min;二阶:12220r/re_in。显然,这里振幅的升高并不是过临界造成的,而且在通频振幅升高时,基频振幅值并未

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