混凝沉淀-MBR工艺处理制药废水
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2019-03-17 21:02:25
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混凝沉淀-MBR工艺处理制药废水书给水排水Vol.37No.3201163混凝沉淀—MBR工艺处理制药废水苏焱顺1林方敏2(1广东省环境保护工程研究设计院,广州510635;2环境保护部华南环境科学研究所,广州510655)摘要某制药企业中高浓度制药废水处理采用混凝沉淀—MBR工艺,工程自2006年12月投产至今处理效果稳定,进水CODCr3000~6000mg/L时,出水CODCr均在100mg/L以下,去除率可达98%。其他各项指标均达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26—2001)一级标准。工艺稳定运行后的处理费用仅为1.76元/m3。关键词制药废水混凝沉淀MBR1工程概况广州市某制药股份有限公司是一家以中成药制药和研发为主业,目前主要产品有口服液、片剂、胶囊、颗粒四大系列80多个品种。该公司中药加工生产过程产生的废水为间歇式排放,其水量及水质波动范围较大,属中等浓度有机废水,有很高的色度和悬浮物,含有难降解物质和有抑菌作用的抗生素,成分复杂,冲击负荷高[1]。传统工艺处理设施无法满足深度处理要求,故采用混凝沉淀—MBR工艺。1.1废水水质水量及工艺流程设计水量为120m3/d。进水和出水水质指标分别根据实测值和广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26—2001)第二时段一级排放标准确定,详见表1,工艺流程为格栅→调节池→混凝沉淀池→MBR池→脱色池。表1工程进水水质及排放标准项目pHCODCr/mg/LBOD5/mg/LSS/mg/L色度/倍废水水质5~73000~60001500~20004501000排放标准6~91002060401.2工艺特点MBR工艺应用于中高浓度有机废水处理工程,具有工艺流程简单、处理效果稳定、管理便利的显著技术优势:①可直接承受CODCr高达5000~15000mg/L的废水,而传统的好氧生化处理工艺一般只能处理CODCr<2000mg/L的废水。②处理设施效率高,活性污泥保持在高浓度,反应分离槽小型化。MBR工艺的容积负荷可高达6kgCODCr/(m3·d)以上。③克服传统活性污泥法中由负荷变化等因素引起的污泥膨胀对系统所造成的致命影响。④可省略沉淀分离单元,简化处理工序。⑤抗冲击能力强,处理效果稳定,系统免维护。⑥系统无二次污染,剩余污泥量少。⑦现场施工简便,建设周期短。⑧由于膜面流速与膜的振动,曝
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