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苯甲酰氯衍生化高效液相色法测定废水处理池中氨氮

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苯甲酰氯衍生化高效液相色法测定废水处理池中氨氮106|2018年6月2018年6月|107上讲这样是很安全、很合理的。但是从节能来讲就不够科学,首先装置生产稳定的情况下,产生不合格产品的可能性不大,只有装置生产时发生波动,才有可能造成产品不合格。所以为了节省机泵运行带来的电耗,通过技改将一部分产品直接输送给下游装置生产,其它多余部分转至产品储罐储存待卖或者待用,同时编制好产品不合格时应急处理预案,并定时对产品进行分析监控。采取措施后节省了两台功率为5.5Kw电机的电耗。2.5开车过程的优化控制一套装置开车用时长短直接关系到能耗的高低,用时长,则能耗高,反之则能耗低。因此对装置开车过程的优化是必不可少的,是势在必行的。通过不断地摸索和优化实施,从原始的顺序操作(供热系统升温耗时2小时→反应系统升温耗时8小时→反应系统投料耗时1小时→精馏系统投运并产出合格产品耗时6小时)优化为同步进行的操作(供热系统升温耗时2小时→精馏系统投运并产出合格产品与反应系统升温同时进行耗时8小时→反应系统投料耗时1小时),γ-丁内酯装置的开车时间用时由原来的17小时逐渐减少到现在的11小时,不难看出减少了足足6小时的能耗就产出了合格产品。2.6其它优化措施(1)废料的回收一套装置在生产过程中,分析取样、设备检修和例行排液都会或多或少产生废物料。如果我们将其弃之而不用,不但会造成产品的损失,物耗增加,还会造成环境的污染。因此通过技改增加废液回收罐暂时储存,并实时对废物料进行回收,从而减少物料的跑损,降低物耗。(2)物料的临时输送一套装置在生产过程中,难免会遇到需要用临时管道如用胶管、金属软管等来输送物料。由于γ-丁内酯具有溶解性强的性质,对一般的胶管或者塑料管有溶解的作用,长期使用物料内就会有被溶解的橡胶或者塑料杂质,进入生产系统后就会污染产品。所以,我们针对这一特性,在γ-丁内酯装置生产时,需用临时输送管道的时候,要求用聚四氟乙烯材质的金属软管,以避免产品被污染,提高产品质量。3结语综上所述,通过采取一系列提质降耗的优化措施,使得γ-丁内酯产品的生产成本得到了很好的控制,同时产品质量也得到了提高,备受用户的青睐,为公司带来了可观的经济效益。参考文献:[1]γ-丁内酯装置操作手册.四川天华富邦化工有限责任公司,2009,3.作者简介:陈兵,工作单位:四川天华富邦化工有限责任公司。苯甲酰氯衍生化

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