浓水“零动力”回收设施的工业应用与探索
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2019-03-29 11:59:34
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浓水“零动力”回收设施的工业应用与探索2018年06月环保与节能浓水“零动力”回收设施的工业应用与探索刘斯林(中国石油化工股份有限公司洛阳分公司,河南洛阳471012)摘要:本文介绍了某厂反渗透浓水“零动力”回收设施的基本情况,归纳了浓水“零动力”回收设施调试运行过程中出现的各类问题,分析了问题的成因及解决办法,实现了浓水“零动力”回收设施的稳定运行,增加了循环水系统的补水来源,有效减少了新鲜水使用量和浓水外排量。关键词:反渗透;浓水回收;节水减排1反渗透浓水“零动力”回收设施概况某厂于2016年在A、B、C三套化学水装置各增上了两列浓水“零动力”回收设施(以下简称浓水回收设施)。该设施利用反渗透二段浓水自带压力(约0.8-1.0MPa),经一级反渗透处理,在不增加额外动力和化剂的情况下,回收部分浓水,减少外排浓水量,实现节水减排。每列浓水回收设施由4个反渗透膜壳及相关管道构成,设计处理水量为35t/h。膜元件选用国外知名反渗透膜生产厂家的极强型、抗污染、低能耗苦咸水反渗透膜元件。C装置浓水回收设施产水,会同反渗透产水直接进入后续两级混床流程,A、B两套化学水装置浓水回收设施产水作为新鲜水补入循环水系统。2调试过程中出现的问题及解决办法2.1A装置浓水回收设施产水量短期内明显下降A装置自投运后24天内,1#浓水回收设施的进水流量基本稳定在26t/h以上,产水流量在13-14t/h左右,进水压力为0.55-0.65MPa。进出水压差略有上升趋势,从0.06MPa升至0.07MPa,产水电导略有上升趋势。分析原因为1#浓水回收设施反渗透膜有结垢趋势,但结垢速度在可接受范围之内。投运后第25天,因A装置1#反渗透一、二段回收率只有70%,制水比耗偏高,影响除盐水制取工艺的经济性,随即调整反渗透一、二段回收率至75%。由于1#反渗透产水量较小,1#反渗透回收率调整后,浓水回收设施进水量由30t/h降至25t/h,产水电导从90μS/cm突升至140μS/cm。投运后第31天,浓水回收设施压差从0.06MPa降至0.02MPa,产水量由12t/h降至9t/h。将进水量提高后,进水压力由0.74MPa上升至1.03MPa,压差仍只有0.03MPa,产水量也只有10t/h左右。分析其原因为进水量下降后,加重了浓水回收设施反渗透膜表面的浓差极化,产水电导升高,同时也加快了反渗透膜表
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